22 氮肥第40卷第8期2012年8月 烟气脱硫装置运行小结 刘吉军 王春丽 (山东晋煤明水化工集团有限公司 山东济南250200) 山东晋煤明水化工集团有限公司明泉化肥厂 现有2台130 t/h和1台75 t/h循环硫化床锅炉, 烟气除尘系统为静电除尘。由于环保排放标准不 断提高,其烟气排放浓度已达不到《锅炉大气污 染物排放标准》的要求,锅炉烟气中烟尘和s0: 浓度均超过国家排放标准指标。为了实现企业的 可持续发展、实现污染物达标排放,结合实际情 况,采用了氨法烟气脱硫除尘技术。 1 工艺流程及运行状况 1.1工艺流程 氨法脱硫工艺流程如图1所示。锅炉引风机 来的烟气进入脱硫吸收塔后首先被洗涤降温,然 后用氨化吸收液循环吸收烟气中的SO 产生亚 硫酸铵;脱硫后的烟气经除雾后的SO 质量浓度 在170 mg/m。(标态、湿基)以下、水雾质量浓度< 75 mg/m (标态),通过脱硫吸收塔顶的湿烟囱直 接排放。 吸收剂氨与吸收循环液混合后进入脱硫吸收 塔,吸收烟气中的SO 形成亚硫酸铵溶液,亚硫酸 铵溶液在吸收塔底部被鼓人的空气氧化成硫酸铵 溶液,硫酸铵溶液泵人洗涤降温段洗涤烟气,将烟 气温度降低的同时自身得到浓缩,得到固含量 5%~10%(质量分数,下同)硫酸铵浆液。该浆 液经结晶泵送至硫酸铵工序经旋流器脱水后形成 固含量40%左右的硫酸铵浆液,清液进入料液 槽;固含量40%左右的硫酸铵浆液进入离心机进 行固液分离,得到含水3%(质量分数,下同)左右 的湿硫酸铵,母液溢流到料液槽;含水3%左右的 湿硫酸铵经干燥机干燥后得到水分<1%的硫酸 铵,然后进入包装机包装;料液槽内的液体经料液 泵送回循环槽。 1.2设计参数 回收烟气锅炉数量:2×130 t/h,1 X75 t/h; 图1氨法脱硫工艺流程 排放烟气总量:310 000 m。/h(标态); 燃料煤含硫质量分数:2%; 烟气温度:140℃; 烟气含尘质量浓度:≤140 mg/m。(标态); 烟气含水质量分数:6%; 脱硫效率:I>95%; 脱硫剂:质量分数8%氨水; 排放烟气中s0 质量浓度: ̄<200 mg/m (标 态); 硫酸铵回收率:>195%; 脱硫装置系统通风阻力:≤1 400 Pa; 脱硫装置出口烟气温度:I>65℃; 净化后烟气水雾含量:≤75 mg/m (标态); 净化后烟气中氨体积分数:≤10×10 I¨; 1.3运行情况 在设计工况下,保证全烟量、全时段的脱硫效 率≥95%,排放烟气中SO  ̄<200 mg/m (标态)。 3台锅炉合用1套脱硫装置。该脱硫装置布置在 锅炉水平主烟道外侧的空地上,符合安全、环保、 工业卫生各项要求。该装置自2010年3月初投 入运行近20个月以来,运行情况良好,脱硫效率 始终保持在99%以上,副产硫酸铵质量达到一等 ,』、氮肥第40卷第8期2012年8月 23 品,月产硫酸铵300 t左右;消化废氨水4 500 t,脱 硫液闭路循环,不产生二次污染;脱硫除尘系统的 操作运行不影响原有生产设备的运行和检修,管 2装置运行优点 (1)运行成本低。各项物料单耗及费用情况 理、维护方便,脱硫除尘系统达到长周期稳定运行 要求。 见表1。该脱硫装置年运行费用共162.7万元, 年盈余298.6万元。 表1 各项物料单耗及费用情况 (2)脱硫效率高。该脱硫装置采用空塔喷 度,增强了分离效果,提高了产品产量。 3.2设计及设备方面 淋,喷淋量大、喷淋密度大;溶液循环量始终保持 在600 m /h,溶液对烟气中SO:吸收效果很好; (1)浓缩塔内增设喷头。浓缩塔硫酸铵循环 泵额定流量为150 m /h,而浓缩塔内喷头设置数 氨水加入采用了塔底加入的独特设计,大大降低 了氨耗;脱硫效率高,脱硫后烟气中SO 质量浓度 一量不足,溶液实际循环量远低于额定流量,造成浓 缩塔内溶液浓缩较慢,影响硫酸铵正常取出,使脱 硫吸收塔溶液不能及时导入浓缩塔,脱硫吸收塔 般达到约30 mg/m (标态),实际脱硫效率保持 (3)脱硫吸收塔内溶液氧化效率高。该装置 在99%以上。 溶液密度升高,SO 吸收效率降低,造成脱硫吸收 塔出口烟气中SO 含量超标。 (2)浓缩系统增设结晶槽、循环槽,浓缩塔塔 底增加斜板。现在的硫酸铵取出泵是从浓缩塔直 的脱硫吸收塔采用空塔喷淋,空气在氧化塔内分 布均匀。气液逆流接触,接触相当充分;具有流程 简单、氧化效率高的特点。在运行中,脱硫吸收塔 溶液密度严格控制在1.14 g/em 以下,液位控制 在7 m以上,保证溶液与空气有充足的接触时间; 稳定氧化风机的运行,尽量避免氧化风机停车对 运行的影响。氧化效率始终保持在99%以上,为 接取出。该工艺流程存在的缺点:若浓缩塔溶液 密度控制在1.3 g/cm 以下,溶液结晶少,物料取 出困难;若溶液密度控制在1.3 g/em。以上,虽然 物料取出容易,但结晶很容易沉淀在塔底(目前 浓缩塔内积料高度已达到3 m,积料达到100 t以 上,只能短时间维持生产)。增设结晶槽的目的 硫酸铵取出、降低成本及实现脱硫液零排放创造 了条件。 (4)系统阻力小,无堵塞现象。该装置采用 空塔喷淋工艺,系统阻力<1 400 Pa,远低于其他 是让浓缩塔溶液产生的结晶首先沉积在结晶槽 内,可将结晶槽内溶液密度控制得较高,便于物料 氨法脱硫技术,锅炉正常条件下电耗明显降低,运 行成本低,且不存在堵塞问题。 的取出;经过结晶槽沉淀后密度较小的溶液溢流 至循环槽,经循环槽再打入浓缩塔进行循环。浓 3存在的问题及改进建议 3.1 工艺方面 缩塔增加斜板后,能有效防止物料的沉积。 4结语 通过对实际运行中该装置出现的问题进行了 改造,目前运行良好,每年可以实现销售收入 460余万元,利润近300万元。该脱硫装置不产 生任何二次污染,无新增污染源。可大幅度减少 开车运行初期,由于硫酸铵结晶太细,离心机 分离比较困难,造成密度过高,故对装置的正常运 行造成了比较大的影响。因此,更换了离心机的 筛网(由0.25 mm改为0.10 mm),降低了分离粒 小氮肥第40卷第8期2012午 浅谈富氧制气系统设备的改造 刘淑芳李里王应聪姜志华 (湖北宜化集团有限责任公司 湖北宜昌443000) 目前,已有一部分中、小企业实施了富氧制气 封装置,上、下灰门间设置油路安全联锁,防止下 灰过程中2只灰门同时开启,实现既不停炉又不 改造,为了节约投资,基本上仍采用原有的造气炉 进行生产,严重影响富氧制气效果的发挥,而且增 加了运行成本。湖北宜化集团有限责任公司(以 下简称宜化集团公司)于2010年8月开始进行富 氧制气改造。试验结果表明:若要富氧造气炉实 现长周期安全稳定的运行,需要对原间歇式造气 炉进行技术改造。 停炉条机的工况下下灰,使造气炉能够连续运行, 消除了停炉过程对炉况的影响。加装不停炉自动 下灰装置后,以 2 610 mm造气炉为例,原下灰 时需要停炉,每台炉每次下灰时间平均为 2.0 min,每班下灰5次,每台炉每天停炉总时间 约30 min,按合成氨装置班产87 t合成氨计算,每 炉每天停炉下灰时间少生产的煤气折合少产合成 氨0.45 t。如果采用不停炉下灰装置,在原基础 上相当于每天每炉多供的煤气可多生产合成氨 0.45 t,按合成氨利润260.O0 t、年生产330 d 计,单炉增加年利润38 610.O0元;每台不停炉下 灰装置投资约5万元,15个月左右可收回全部投 1 下灰装置 传统的间歇式造气炉大多采用停炉排灰的模 式,即造气炉两侧下方各有1台1 m 左右容积的 灰渣箱,当灰渣达到一定容量、需要进行下灰时, 需选择在吹风阶段停炉,人工打开左右两侧的灰 仓门进行排灰;排灰完毕后,由人工关闭灰门;然 后通知主操作人员开启造气微机,在设定程控机 先执行二次上吹安全程序后,再转入正常运行程 资(尚未计算不停炉下灰炉况稳定性提高及减少 开、停炉切换放空造成煤气浪费所节约的煤耗); 2项合计约1年可全部收回投资。 序。停炉后下灰存在下列弊端:①不能保证煤气 发生炉连续制气;②停炉过程会对气化条件及炉 况产生不同程度的影响;③停炉下灰过程前、后必 须采取必要的安全措施。富氧造气炉在正常生产 时,炉内的热平衡保持稳定,如果下灰时停炉,炉 内的热平衡将遭到破坏,再开炉后需经过~段时 2炉子高径比改造 目前的间歇式造气炉煤气出口温度相对偏 高,显热被带走较多,采用富氧制气工艺时,上行 煤气温度较高,对废锅的稳定运行造成威胁。由 于显热损失大,而制气过程又是一个吸热过程,生 产出的有效气体成分偏低。根据其他企业成功经 间才能重新达到热平衡。宜化集团公司人炉煤质 灰分相对较高,意味着下灰次数和破坏炉内热平 验,将炉体加高了600 mm,如现场条件允许,上行 煤气出口改从炉顶出,以增高料层,使煤棒与气化 剂的接触时间延长,可提高有效气体成分,降低灰 渣中残碳量,还可降低煤气出口温度,延长废锅使 用寿命。 利用,减少停车时含氨氮较高的废水排放,达到 “以废治废,节能减排”的目标。 (收到修改稿日期2012-04—26) 衡的次数将增多,因此,富氧造气炉很难正常、经 济运行,且产出的气体成分也不稳定,所以需将原 传统下灰装置改成不停炉自动下灰装置。后者结 构形式是在原灰渣箱与炉底间增加1套上灰门密 s0 排放量,将烟气中的废气s0 回收并资源化, 变废为宝,化害为利。 使计划检修期间排放的废氨水得到充分回收