2012年第10期 中州煤炭 总第202期 钢丝绳芯胶带输送机胶带快速更换实践 余奇伟 ,乔晓帮。,韩鹏举 (1.平煤股份十矿,河南平顶山467000;2.中国平煤神马集团安全监察局,河南平顶山467000) 摘要:平煤股份十矿钢丝绳芯胶带输送机全长1 170 m,胶带总是分3次更换,更换完毕需要4~5 d,且伴随 大量的外围巷道施工工程。针对现场作业实际情况,对钢丝绳芯胶带的快速更换进行了探讨,提出利用中车 场存放新胶带,一次性更换全部胶带,为原煤生产节省了时间。 关键词:胶带输送机;快速更换;钢丝绳芯胶带 中图分类号:TD528 文献标志码:B 文章编号:1003—0506(2012)10—0055—02 l 工程概述 平煤股份十矿中区钢丝绳芯胶带输送机铺设于 一施工前,在中区机尾配重车后安装JH一25绞车 1台,将800 ITI新胶带码放在中区高强机尾配重车 后长23 m、高1.2 in范围内,紧挨新胶带存放位置 后再留23 m距离,用来存放换下的旧胶带。施工 时,在机尾切开旧胶带,将新胶带与旧胶带做头连接 后,开倒车,输送机下面进新胶带,上面出旧胶带。 320 m水平中部,于2003年6月投产,机头采用 锚喷支护,机身为拱形棚和锚喷支护,巷道断面为 10 m ,巷道为下山巷道,平均倾角为17。,输送机型 号为DTL100/50/4×250S,钢丝绳芯胶带型号为 ST2500(8+7.5,+6),运输能力500 t/h,带速2.5 出旧胶带时,需由机尾下方JH-25绞车配合完成。 由于矿井巷道条件复杂多变,2 350 in的钢丝绳 m/s,铺设长度l 170 m,驱动功率为4×250 kW,张 紧形式为机尾配重车张紧。该钢丝绳芯胶带输送机 芯输送机胶带更换完毕常常需要4~5 d。更换时, 每车钢丝绳芯胶带长150 in,装车高度1.9 ITI,而中 区钢丝绳芯胶带输送机机尾片盘口内轨道变形严 重,巷道内的2道常开风门高度只有1.5 nl;由于底 主要担负一320 in水平中区戊组,东区戊组、丁组的 原煤运输任务。 2传统施工方案及存在问题 中区钢丝绳芯胶带输送机全长1 170 1TI,胶带铺 鼓,输送机配重车后需放绳的46 m巷道段巷道高度 也仅1.5 Irl,均需拉底。另外,中区钢丝绳芯胶带输 送机机尾片盘内50 m轨道由于底鼓而变形严重,行 设长度2 350 in,机尾配重车至巷道下部共计46 m, 坡度17。,高1.5 m。受巷道条件限制,钢丝绳芯胶 带总是分3次更换,每次更换800 rll(图1)。 车时经常脱轨,须拉底调道。 3改进方案设计 针对传统胶带更换施工方案中存在的问题,结 合现场作业实际情况,提出胶带更换改进方案:利用 运输巷第245 架处(距机头约800 m)的中车场存放 2 350 m新胶带,对钢丝绳芯胶带输送机胶带进行一 次性全部更换 。 (图2)。具体步骤:①将2 350 m 钢丝绳芯胶带在中区戊组轨道下山中车场内连接完 毕后,整齐码放,码放长度21 in,高2 rll。将旧胶带 在运输巷245 架处断开,并与新胶带做头连接,同 图1传统施工方案示意 时,将245 架至机尾段的370 m胶带切下,由JH.25 绞车配合将胶带回收到机尾配重车后。②输送机开 收稿日期:2012—06—04 正车,从输送机上面进新胶带,下面出旧胶带。新胶 带下端头到机尾后切下旧胶带,不再出胶带,继续开 正车上新胶带(新胶带存放在输送机下部机架空隙 ・作者简介:余奇伟(1983~),男,河南叶县人,助理工程师,河南理工 大学在读工程硕士,现从事煤矿机电技术管理工作。 55. 2012年第l0期 中州煤炭 带回收到机尾配重车后。 总第202期 之间)。③上完新胶带后,输送机开倒车把新胶带 末端从第245 架处带到机尾,将新胶带首尾对接, 完成更换胶带工作。 技术论证表明,改进后的施工方案工程质量有 保障,投入人力、物力少,外围施工强度小,用时短, 安全可靠。 (6)截取第245 至机尾的370 m旧胶带,绞车 配合回收旧胶带至配重车后。 (7)输送机开正车,从上面上新胶带,同时配合 机尾JH-25绞车从下面回收旧胶带。 (8)新胶带下端头到机尾时,机尾绞车不再出 旧胶带,继续开正车上新胶带。 (9)上完新胶带后,输送机开倒车,把新胶带头 从第245 架处开到机尾,切下旧胶带,将新胶带对 接,完成换胶带工作。 5 结语 通过对钢丝绳芯胶带输送机快速更换的探讨实 践,针对井下不同生产条件,提出相应对策,并取得 图2改进施工方案示意 了良好的实施效果。①与传统施工方案相比,改进 方案对胶带进行一次性更换,工期减少64 h,节约工 4 方案实施 施工准备:将2 350 m胶带硫化连接,并在指定 位置安装JH-25、JH一11.4绞车。 时费用48 000万元,多出原煤3.2万t。②利用改 进方案,现场施工条件好,安全程度高,降低了职工 劳动强度,并减少了多处巷道拉底等外围工程量。 同时,为其他相同生产条件矿井一次性快速更换大 长度输送机钢丝绳芯胶带提供了实践经验,社会效 益显著。 参考文献: [1] 张长香.强力胶带输送机钢丝绳芯阻燃胶带的快速更换[J]. 煤炭技术,2005(4):30-31. (1)输送机开空,将1 接头带到第245 架处,输 送机头开关停电闭锁,并派专人看管。 (2)为防止底胶带下滑,在第231 架底胶带处 夹1道夹子,并用钢丝绳固定牢固,钢丝绳的另一端 系在巷道侧的棚腿上,棚子一定要连锁5架以上。 (3)搭设硫化平台,并保证平、稳、牢。 (4)将旧胶带在运输巷第245 架处断开,并与 新胶带做头连接。 [2] 赵春沛.钢丝绳芯强力胶带运输机的安装[J].矿山机械,1999 (2):69I7O. [3] 马俊杰.钢丝绳芯强力胶带的整体更换技术及应用[J].矿山 机械,2009(15):24-26. (5)将第245 架至机尾段的370 m旧胶带切 下,由机尾的JH一25绞车与JH一1 1.4绞车配合将胶 (责任编辑:许久峰) (上接第54页) 平交情况,根据方位角斜交角度, 提前调整工作面机头,超前机尾回采,使工作面少插 采煤斜子,工作面以15。角与老巷相交,过老巷区段 缩小到12 m;针对老巷相对工作面的空间立体位置 作面支护棚梁前端打加强支护柱,克服了工作面过 老巷顶板压力大、动压大等种种不利因素,有效控制 了工作面顶板下沉的不良影响,给工作面平稳过老 巷打下了坚实的基础。 变化,采用工作面支护棚空顶背木板梁、底空用煤墙 煤铺底的支护方式,解决了工作面过老巷顶板控制 的技术难题。 该炮放煤柱工作面过老巷技术的成功实施,使 工作面安全回采原煤26.79万t,取得了可观的经济 效益,不仅为杨村煤矿在复杂地质条件工作面过老 巷积累了经验,而且为煤矿类似条件下工作面过老 巷回采提供了有力的技术支撑。 (责任编辑:刘光雨) (3)针对炮放工作面上覆老巷多的情况,利用 仰采把老巷积水从工作面顶板自然疏放到工作面采 空区,消除了工作面上覆老巷积水的威胁。 (4)通过对工作面两巷打100 m超前支护,工 ・56.