切顶卸压护巷技术在屯兰矿的应用
赵永青
(山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿,山西古交030206)
为了改善巷道所处的应力环境,使巷道要:切顶卸压护巷技术在屯兰矿进行应用是极为关键的,
需要在12505工作面停采线附近进行深孔爆破切顶卸压,处于卸载区。根据12505工作面实际条件,摘
钻探概况进行分析,从断顶孔位置的确定、爆破参本文通过对于屯兰矿煤层、地质、水文、防治水措施、
使其能够符合于施工的实际情况,为其进一数、工期安排、爆破材料确定等方面进行现场方案的制定,步发展与更新打下坚实的基础。
关键词:切顶卸压护巷技术;屯兰矿;应用中图分类号:TD263
文献标识码:A
文章编号:1009-0797(2019)03-0036-03
ZHAOYongqing
(ShanxiCokingCoalGroupCO.,LTD.TunLANCoalMine,Gujiao030206,China)
Abstract:TheapplicationofroofcuttingandpressurerelieftechnologyintunLanmineisverycritical.Inordertoimprovethestressenviron-mentoftheroadway,theroadwayisintheunloadingarea.Accordingtotheactualconditionsofthe12505workingface,itisnecessarytocarry
outthedeepholeblastingcuttingandpressureunloadingnearthe12505workingfacestoppingline.Throughtheanalysisofthecoalseam,geology,hydrology,waterpreventionandcontrolmeasuresandthegeneralsituationofthedrilling,thispapercarriesoutthedeterminationofthepositionofthebrokenroof,theblastingparameters,thearrangementoftheworkingperiod,thedeterminationoftheblastingmaterialsandsoon.Theformulationofthesiteplanenablesittoconformtotheactualsituationofconstructionandlayasolidfoundationforitsfurtherdevelopmentandrenewal.
Keywords:roofcuttingandpressurerelieftechnology;TunLanmine;application
ApplicationofcuttingandpressurerelieftechniqueintunLanmine0引言炭资源,如果工作面停采线能够向前挪移20m,按工作面斜长205m、煤层厚度4m计算,则可以多回采煤炭205×4×20×1.5=2.46万t,按每吨价格400元计算,则可以多创收1000万元。可见该课题的研究意义重大、经济效益十分可观。
在超前于工作面在屯兰矿12505工作面停采时,
沿顶板向工作面前上方断的前方进行切顶卸压工作,
顶切缝,保护南五采区集中巷及变电所。屯兰矿
受12505工12505工作面前方的南五采区集中大巷,
作面回采动压影响预计巷道变形较大,如图1所示。
在A区、在工作面的末采收尾后,B区、C区进行深孔以实现保护该工作面前方爆破预裂、断顶卸压工作,
帮鼓、喷浆的南五采区大巷、避免其大范围发生底鼓、可使工作面多回采煤掉皮等变形量过大现象。此外,
11.1
屯兰矿地质水文概况分析煤层概况
该工作面2、3号煤层厚度稳定,合并开采,2号
煤厚2.60~3.20m,平均约2.96m;2号煤与3号煤之间
厚0.50~0.87m,夹一层砂质泥岩,平均约0.69m;3号
[4]姜婷婷,张建华,黄刚.煤岩水力压裂裂缝扩展形态试验研
究[J].岩土力学,2018,39(10):3677-3684.
[5]王永洁.坚硬顶板房柱采空区下切眼内水压致裂强制放
顶技术研究[J].煤矿开采,2018,23(04):85-88.作者简介:
(1975-)采煤工程许建平,男,山西洪洞人,大学本科,师,主要采煤生产技术管理工作。(收稿日期:2018-11-7)
参考文献:
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压裂裂缝延伸规律[J/OL].煤田地质与勘探:1-7.
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科技,2018(05):5-7.
[3]田清.水压致裂技术在坚硬顶板工作面初采中的应用[J].
煤,2018,27(10):26-27+41.
·36·
煤矿现代化2019年第3期总第150期
煤厚0.40~1.00m,平均约0.60m;煤岩总厚均约4.25m,煤层有益厚度均约3.56m,工作面煤厚分布规
律为自Ⅰ切眼向外由薄逐渐变厚:
最薄处为Ⅰ切眼机头附近约3.15m,最厚处为皮带顺槽12号点附近约
4.05m,另外,皮带顺槽煤厚总体大于轨道顺槽,煤质为焦煤,工作面煤层整体为枢纽向南西倾斜的缓向斜,煤层最大倾角10°,最小倾角3°,平均6°。
图1工作面停采线附近超前支承压力影响示意图
1.2地质概况
该工作面地质构造复杂,
断层及褶曲发育,工作面两顺槽掘进过程中共揭露10条正断层。其中最小落差0.7m,最大落差14m。F2、F4和F6正断层落差
2.3-6.6M且于皮顺及轨顺都揭露,
对回采影响较大,其中受F2的影响,导致工作面重新布置,重开切眼;F1、F3、F5、F7、F8和F9正断层落差均在2.2m以下,
且在工作面内延伸不长,对回采有一定影响,F10正断层落差较大,但位于设计停采线以外,对回采无影响。根据地表及相邻工作面揭露情况分析,该工作面中部为东大岭向斜轴部,属应力集中区,受其影响,可能枢纽附近存在伴生断层及节理的影响,并且出现煤质松软、裂隙发育、瓦斯异常涌出等现象。1.3
水文概况
1)该工作面水文地质条件复杂,全区带压,奥灰水静水位标高为860m,工作面底板标高674~739m,工作面水压1.21~1.86MPa,突水系数为0.01756-0.02163MPa/m,位于相对安全区内。
2)该工作面右侧为12503采空区,轨道顺槽整体标高低于12503工作面轨道顺槽标高,现已在12505轨道顺槽施工4个放水孔,K3不出水,K1、K3和K4有少量的出水,主要为采空区局部低洼处积水,对回采影响较小。
3)回采中主要出水水源为2#煤层上部砂岩裂隙水,回采期间老顶跨落后上覆岩层形成冒落裂隙带,上部砂岩裂隙水可能通过裂隙涌入采空区及工作面,
局部地段可能会有淋滴水现象。
4)切眼向外167m距左帮58m附近有444煤田勘探孔,该钻孔终孔位于10号煤底板下19m,由于年代久远,封孔资料不详,回采至该钻孔附近时需提前
采取防范措施,确保顺利通过该钻孔。1.4
防治水措施
1)回采前在Ⅱ切眼附近需施工水仓并完善排水系统,以保证排水能力不小于最大涌水量2倍以上。
2)初采初放期间需加强水情监测,如发现顶板淋水增大或落山内沿支架底座出水需及时制定排水措施。
3)工作面回采过程中注意观测底板出水的水色
水温变化,遇有异常及时汇报矿调度。1.5
钻探概况
物探院使用无线电波坑透仪、瞬变电磁仪对12505工作面进行了物探。坑透资料显示Ⅰ切眼向外
301~351m范围内靠近皮带顺槽附近为E1坑透异常区,Ⅱ切眼向外2-252m范围内为E2坑透异常区,E2坑透异常区内主要存在断层和褶曲等构造;瞬变电磁仪探测存在顺层及底板向下45°共2个低阻异常
区。根据坑透及瞬变电物探成果,
对12505工作面进行钻探验证,
经对2个坑透异常区及2个瞬变电磁异常区钻探验证,并结合瓦斯抽采钻孔资料分析:E1坑透异常区局部存在节理,E2坑透异常区为东大岭向斜枢纽及断层集中区,并基本控制了枢纽及F3、F4和F7正断层的走向,在对异常区钻探施工过程中探测钻孔均未见出水现象,但施工E2坑透异常区的钻孔存在煤质疏松和瓦斯顶钻现象。
2现场实施方案2.1
断顶孔位置的确定
根据数值模拟应力变化情况,超前支承压力在末
采期间和停采一段时间内存在一个动态变化过程,应力会向前方煤体转移。在设计停采线位置时应充分考虑到这一点。为了保证停采后南五采区大巷少受动态变化应力的影响,在工作面设备回撤之前需要打孔、断顶卸压。
炮孔布置:工作面长按205m计算,由于超前支承压力较大,需要在工作面的前上方、侧上方爆破出弱面后,阻断超前支承压力传递路径。即分为A区、B区、C区三个区域进行卸压,如图2所示。
A区:炮孔间距定为3m,每2个支架打一个卸压孔,中部高抽巷附近10m不打孔,两端头各留5m不
·37·
煤矿现代化2019年第3期总第150期
打孔,则共需布置60个炮孔,编号分别为A1~A60。
每个炮孔斜长35m,仰角45°。
图2
停采线处炮眼布置平面图
B区:炮孔间距定为2m,从停采线位置向前布
置,往煤柱侧偏斜75°,紧贴煤柱帮开孔口,按走向70m范围,则共需布置35个炮孔,编号分别为B1~B35。每个炮孔斜长35m,仰角45°。
C区:炮孔间距定为2m,从停采线位置向前布置,往煤柱侧偏斜75°,紧贴煤柱帮开孔口,按走向70m范围,则共需布置35个炮孔,编号分别为C1~C35。每个炮孔斜长35m,仰角45°。2.2
爆破参数
根据数值模拟应力变化情况,
本次打孔全部采用Ф75mm直径,装药全部采用Ф50mm爆破筒,每米装药量约1.5kg,既每个孔装药30kg,每个炮孔封泥长15m。2.3
工期安排
工期安排:工作面停产后即可安排打孔,打好3-5个炮孔,即可装药起爆一组。建议每次起爆不超过5个炮孔。60个孔,按每天施工9个,共需6天左右完成。B组、C组炮孔可后期根据时间自行安排施工,每次同时起爆不超过5个炮孔。2.4
爆破材料确定
1)凹槽聚能爆破管:为了防止残炮拒爆现象,深孔爆破断顶需采用凹槽聚能管(不需导爆索)向孔内填装炸药,该聚能管为阻燃抗静电材料制成。断顶炮孔直径为Ф75mm,因此凹槽聚能管直径选择Ф50mm,如图3所示。
规格:Ф50mm,长2m一根,每米配一个管间连接扣及防下滑倒刺。
2)轻质材料专用炮棍:凹槽聚能管采用专用的双抗”炮棍向孔内填装,即抗静电、抗阻燃材料。该炮·38·
棍有专门快速连接头连接,每根炮棍重量约300g、重
量轻便、便于深孔爆破填药及封泥等操作使用。
图3阻燃抗静电材料凹槽聚能管及切缝效果
规格:Ф40mm,长2m一根,
配20个炮棍大头。3)专用深孔封泥袋:封泥袋内装黄土,用于封堵炮孔。规格:Ф50mm,每个长500mm。停采线深孔爆
破断顶卸压共计施工60+35+35=130个孔。
3结语1)地表上方养殖场内建筑设施较多,回采对其影响较大。
2)2#、3#煤层合采整体较厚,尽可能跟2#煤顶和3#煤底回采,减少丢煤,提高工作面回采率。3)Ⅰ切眼附近与底抽巷间距约4-6m,回采过程
中注意观测工作面锚索外露情况,并加强底抽巷支护。
4)工作面中部断层较多且为向斜核部,
施工本煤层瓦斯抽采钻孔时见岩孔较多,
对瓦斯抽采效果有一定影响,该区域存在瓦斯富集区,回采过程中需加强瓦斯管理,防范瓦斯事故。
5)回采过程中揭露断层等构造时需加强顶板及煤帮管理,防止发生漏顶和片帮等事故。
参考文献:
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[J/OL].能源与环保,2018(04):186-190[2018-04-27].[2]袁红平.切顶卸压沿空成巷技术应用探讨[J].煤炭技术,
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[4]张渊.运顺切顶卸压自动成巷技术及应用[J].中国煤炭工
业,2017(12):58-60.作者简介:
赵永青,1970年9月,男,山西太原人,单位:山西焦煤集团有限责任公司屯兰矿,学历,大专,职称:采煤助理工程师,研究方向:从事煤矿生产技术管理工作。
(收稿日期:2018-5-23)
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