第6期 8 2008年6月 中国氯碱 No.6 掺卤制碱与全卤制碱工艺的比较 马小龙,贾永丽,赵珊 (河南神马氯碱发展有限责任公司,河南平顶山467000) 摘 要:使用卤水是降低制碱成本的重要途径。对比了掺卤制碱和全卤制碱的工艺及成本。介绍了全 卤制碱工艺存在的问题及改造措施。 关键词:掺卤制碱;全卤制碱;成本;效益 中图分类号:TQll4.26 文献标识码:B 文章编号:1009—1785(2008)06—0008—02 Comparison process of caustic soda production with mixing bittern and whole bittern MA Xiao-long,JIA Yong-li,ZHA0 Shah (Henan Shenma Chlor'alkali Development Co.,Ltd.,Pingdingshan 467000,China) Abstract:The important ways to reducing cost is caustic soda production with bittern.The processes and cost were compared between mixing and whole bittern.The existing problem and innovations of whole bittern were introduced. Key words:caustic soda production with mixing bittern;caustic soda production with whole bittern process; cost;profits 1采用从卤代盐的优势及措施 在当今激烈的市场竞争中,降低原材料的成本 已成为氯碱企业生存与发展的关键。离子膜制碱工 全卤制碱过渡。并于2005年获得2亿t的采矿权。 2006年,自备矿井建成并投入使用,同时在自备矿井 至厂区铺设了输卤、返淡盐双线管道,管道直径均为 DN500 mm,年输送卤水能力(折100%原盐)8O万t; 单线长18 km,并在盐矿配套有输卤泵,直接将所采 艺对进电解槽盐水的质量要求很高,目前国内海湖 盐的NaC1品位较低,含杂质较高,用于离子膜制碱 时须经过多步处理。由于卤水价格低廉,以卤代盐 可以大大降低生产成本,因此国内外对原盐掺卤及 以卤代盐制碱技术一直十分关注。采用卤水和掺卤 制碱技术,国内已有3O多年的历史。河南神马氯碱 卤水送至厂区,在厂区配有返淡盐水泵,直接将电解 淡盐水返送至自备矿井重新化盐。 2工艺流程的比较 2.1 掺卤制碱工艺流程 发展有限责任公司自1991年开始掺用卤水,且掺 卤比例不断增加,目前掺卤制碱已逐渐转变为全卤 制碱。河南省叶县境内具有丰富的地下矿盐资源, 来自界外的淡盐水与精制剂氯化钡溶液混合后 流入澄清桶除去硫酸钡,澄清后的淡盐水流入折流 槽,硫酸钡盐泥排入泥浆池。淡盐水在折流槽中分别 加入精制剂NaCIO、Na0H溶液与卤水后流入配水 罐,化盐泵将配置好的化盐水经换热器换热后连续 打入化盐桶底部,经化盐桶后进入后续工序。工艺流 程如图1 岩盐矿石储量3 000亿t,平均品位89.6%,品质名 列国内第一。该公司地处平顶山和叶县交界处,距 离矿区仅20 km左右。为充分利用这种得天独厚的 矿盐资源优势,该公司盐水工艺逐渐由掺卤制碱向 维普资讯 http://www.cqvip.com 第6期 2.2全卤制碱工艺流程 马小龙,等:掺卤制碱与全卤制碱工艺的比较 9 器、化盐桶后进入后续工序。 来自盐矿的卤水经换热器换热后流入折流槽, 在折流槽中分别加入精制剂NaCIO、NaOH溶液,而 后注入配水罐,经换热器、化盐桶进入后续工序;换 热后的淡盐水流入淡盐水储罐 经输卤泵输送到盐 3运行情况的比较 3.1 实施全卤制碱工艺前的情况 实施全卤制碱工艺前,10万t/a电解槽满负荷 运转时 淡盐水全部返回一次盐水工序,返回的淡盐 矿自备矿井。工艺流程如图2。 水量为90 m3/h.补充卤水量为30 m3/h,配水中NaC1 质量浓度控制在250 g/L左右,为使配水浓度达到电 解槽要求『(305±5)g/L)],需补充原盐70t/h左右。淡 盐水、卤水、板框压滤液及树脂塔再生废水混合化盐 水的温度达不到化盐温度要求,需要在配水罐内加 蒸汽升温至55℃以上。掺卤制碱工艺用盐量多,工 人劳动强度大,吨碱成本较高。 3.2实施全卤制碱工艺后的情况 实施全卤制碱工艺后,淡盐水全部返井,盐矿输 送来的卤水平均NaC1质量浓度为300 g/L,浓度比 较稳定,且卤中Ca 、ng2 等杂质含量稳定,原盐使 图1 掺卤制碱盐水工艺流程图 用量少,精制剂Na:CO。、NaOH溶液加入量基本不会 波动,易于实现自动化控制。10万t/a电解槽满负荷 运转时,每小时用盐平均1.5 t,工人劳动强度大大降 低,吨碱成本减少。 淡盐水与卤水通过板式换热器换热,提高了换 热效率,淡盐水温度降至50℃,卤水温度可提高到 60℃。这样既满足了化盐温度要求,又满足了淡盐 水返井温度要求。配水罐内不需要再加蒸汽来提高 化盐温度,节约了能源。 淡盐水储罐 道输送至 . Na0H NaCl0 配水罐 工 换热器 原盐 ][ 化盐桶 4烧碱成本的比较 由2007年度烧碱盐成本对照表(表1)中可以 看出,随着用卤比例的提高,离子膜烧碱盐成本相应 下降。卤水中NaC1质量浓度达到305~310 g/L时。 可完全不用原盐,卤盐加原盐预算价单位成本可降 至124.8元。 后续工序 圈2全卤制碱盐水m艺流程图 2.3掺卤制碱和全卤制碱工艺的区别 全卤制碱工艺的配水全部使用卤水而不再使用 淡盐水,淡盐水全部返回矿井;掺卤制碱工艺的配水 电解脱氯淡盐水几乎不含杂质,返回盐矿后输入 井下进行采卤,溶解地下盐后形成卤水再送回系统. 卤水中杂质含量比采用地下水、地表水有所降低。淡 使用的主要是淡盐水,还有少量的卤水、板框压滤 液、树脂塔再生废水,需要相当数量的原盐。两者配 水罐之前工艺不同,配水罐之后工艺相同,经换热 盐水未返井时采卤使用普通水,因杂质含量高,卤水 表1 2007年度烧碱成本的比较表 维普资讯 http://www.cqvip.com 第6期 10 2008年6月 中国氯碱 China Chlor—Alkali No.6 影响钾碱质量的关键及其控制 杨得红 (青海盐湖工业集团公司化工分公司,青海格尔木816000) 摘 要:介绍了影响氢氧化钾质量的关键,提出了对盐水精制、电解槽操作及降膜浓缩等方面的优化 控制方法。 关键词:钾碱;离子膜电解;盐水;浓缩 中图分类号:TQ1 14.26 文献标识码:B 文章编号:1009—1785(2008}06~0010—03 Key point to potash quality and its control YANG De-hong (Chemical Branch of Qinghai Yanhu Industry Group,Geermu 81 6000,China) Abstract:The key point of influence factors on potash quality were introduced.The optimization control were put forward on several aspect,including brine refining,operation of eleetrolyzer and falling film concentration. Key words:potash;ionic membrane eleletrolysis;brine;concentration 1氢氧化钾生产工艺流程 目前,国内氢氧化钾采用2种工艺流程, 是隔 膜法(金属阳极法),二是离子膜法。隔膜法受生产工 中杂质含量就高,在盐水精制时使用的纯碱和烧碱 用量大。原卤水中Ca 质量浓度平均为1.6 g/L,Mg2+ 质量浓度平均为0.1 g/L,但盐水返井盐后,现卤水中 Ca 质量浓度平均为0.5 g/L,Mg2 质量浓度平均为 艺的限制,产品质量较差,产品杂质多、品质低,生产 综合能耗高,生产成本价稍高。离子膜电解法是从离 子膜电解槽流出的淡盐水经过脱氯塔脱去氯气,进 分离技术 设备已订货,此技术改造2008年6月前完 成。膜法除硫酸根系统操作费用低,无污染,避免了原 钡法除硫酸根工艺中氯化钡对操作人员的损害,对提 高精盐水质量、保证电解槽离子膜电性能、降低盐耗 具有明显的经济效益,是今后氯碱行业除硫酸根方法 的发展方向,同时也进一步完善了全卤制碱工艺。 0.1 g/L,在盐水中过碱量指标不变的情况下,用于除 卤水中钙、镁离子的精制剂消耗有所降低。 5全卤制碱存在的问题及采取的措施 在全卤制碱设计阶段,经分析认为,采用全卤制 碱,盐水中的so{-可被当地钙质盐井消化,可节省 除硫酸根系统的设备投资及运行成本,减少精制剂 6结语 利用管道输送盐水和利用交通运输固盐相比, 具有运输费用低,建设投资省的优点。2008年6月我 公司20万 项目投产后.每小时用卤量将达到 480~500 m .相对于淡盐水不返回盐井,吨碱的成本 氯化钡对工人和离子膜电性能的损伤。实际运行 中,盐水中的S0 的含量并没有下降趋势,随着运 行时间和周期的延长,S0 仍然会在系统内累积。 2008年6月,该公司烧碱生产规模将达30万 ,随 着烧碱产能的扩大,S0 在烧碱系统富集的问题,必 须尽快解决。 可降低120~150元,年经济效益约1 500万元。实施 全卤制碱合理地利用了当地高品质的盐矿资源,虽一 次性投人大,但是有效的降低了烧碱盐成本,提高了 经济效益。利用全卤制碱,要确保淡盐水脱氯不含游 离氯,以避免对采、输卤设施造成损坏和腐蚀,且采出 的卤水纯度要满足工艺要求。 收稿日期:2008—01—08 为解决烧碱系统硫酸根富集的问题,将采用凯膜
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