作者:吴新平
来源:《科技视界》 2012年第23期
吴新平
(宝钢集团八钢公司能源中心 新疆 乌鲁木齐 830022)
【摘 要】八钢两座2500m3高炉采用了高炉顶压余压发电节能环保先进技术,安装配备了TRT发电机组。投运以来,围绕高炉TRT提高发电量指标,持续改进TRT与附属装备工艺系统优化,TRT操作改进,有效地提高了发电指标水平,为八钢创造了可观的经济效益,环保效益十分显著。
【关键词】高炉;TRT装置;吨铁发电量;能源回收;节能环保
八钢公司新区A、B两座2500m3高炉,高炉煤气净化采用全干法除尘技术装置。两座高炉分别装配了两台(套)干式TRT发电机组,装机容量为2×12600kW。A高炉TRT发电机组于2008年12月并网发电,B高炉TRT发电机组于2009年11月并网发电,自投运以来,围绕高炉TRT提高发电量,对比行业先进指标,借鉴先进经验,通过持续优化高炉与TRT运行工艺参数、顶压程序控制、TRT系统改造提高运行可靠性、加强岗位操作与信息交流,制定发电量指标计划与考核等技术创新措施,TRT发电最指标明显提高。创造了可观的经济效益,其环保效益也十分显著。
1 高炉TRT技术简介
高炉炉顶煤气余压回收透平发电装置(TopPressureRecoveryTurbine简称TRT),是利用高炉炉顶煤气中的压力能及热能经透平膨胀机降压、降温做功来驱动发电机发电。该机既回收原有减压阀组泄放的能量,又稳定炉顶压力,改善高炉生产条件,同时不产生任何污染,不再次消耗能源,是国际上公认的很有价值的二次能源回收装置,原理如下:高炉产生的煤气经全干法除尘装置净化处理后,通过DN2000电动蝶阀、插板阀、紧急切断阀后进入透平膨胀机,煤气在透平机静叶栅和动叶栅组成的流道中不断膨胀做功,使叶轮旋转做功,并带动发电机一起转动而发电。膨胀后的煤气压力为10kPa,煤气经出口DN2600煤气管插板阀、电动蝶阀并入外部管网,供低压煤气管网系统用户使用。当TRT出现故障而引起紧急切断阀动作时,在小于0.5s的时间内全关紧急切断阀,此时连锁设在调压阀组(四阀组)内的快速旁通阀打开,使高压煤气短时间内快速减压至低压煤气总管压力,避免炉顶压力和外部管网压力突然升高,同时调压阀组内的其他调节阀自动参与调节炉顶压力,炉顶压力转至高炉侧四阀组控制,使TRT系统安全脱离高炉煤气系统,保证高炉正常。
工艺流程及主要性能指标参数:见图1。
八钢2500m3高炉透平机组的主要性能指标:
1)透平机出力
正常
12600kWh
最大
18000kWh
2)透平入口煤气流量
正常
~430000m3/h
最大
~480000m3/h
3)透平入口煤气压力
0.2~0.24MPa
4)透平入口煤气温度
150~250℃
5)透平入口煤气含尘量
≤5mg/m3
6)透平出口煤气压力
~15kPa
2 提高发电量措施
2.1 提高和保证TRT装置高炉煤气流通量
发电效率与高炉煤气流通质量流量成正比关系。在高炉炉况稳定情况下,高炉煤气发生量基本可维持在一个稳定的范围,2500m3高炉煤气发生量正常维持在28~34万m3/h左右。因此,通过TRT装置的高炉煤气流通量要尽可能多,发电量提升才能有所保证。让煤气全部通过TRT,使高炉煤气质量流量最大。实现煤气全回收,必须关闭与TRT并联的减压阀组,八钢2500m3高炉TRT并联的减压阀组有4个阀组成,作用是在TRT发生故障时能够紧急备用并参与高炉顶压的控制,在运行中要保证阀门开关的灵活可靠,所以即要保证阀组通过的高压煤气量最小,又使阀芯不卡涩。通过采取措施进行攻关,调整了减压阀组的零位,使运行中高炉减压阀组全部关闭状态,高压高炉煤气全部通过TRT机组发电,通过措施实施后, TRT发电负荷平均提高了500~2000kW左右。
2.2 系统维护改造,提高检修质量,加强监督保养,保证机组运行可靠率
八钢2500m3A高炉配套TRT与2008年12月并网发电。B高炉配套TRT与2009年11月并网发电。自投运后,两台TRT的运行可靠性低,多次出现振动超标和漏煤气等故障,其中为了解决振动问题,ATRT转子返厂维修1次, BTRT转子返厂维修3次,每次返厂维修时间都在45天左右,严重影响了机组的投入率;因此在2010年10月开始对TRT系统进行改造维修,重新改造了TRT进出口管道支吊架,增加进出口膨胀节;有效的改善了煤气流量变化时对机组的冲击;并对轴瓦及支撑进行了相应的调整;充分解决了机组振动和碳环损坏的故障。
针对八钢2500m3高炉因原料差异,高炉内常发生“管道”现象,大量煤气对TRT造成较大冲击,为减小冲击,通过静叶开度限值设定,保证静叶最大开度到76%,通过限制静叶开度,即有效的控制了大流量煤气对TRT的冲击,又满足了TRT对高炉顶压的有效控制。
制定了检修标准和点检标准,加强润滑油质和动力油质的监督,增加滤油机,长期对油质进行过滤,可靠的保证了油质对机组故障的影响;针对发电机绝缘不良问题,对发电机小室进行密闭改造,解决了发电机积灰的问题。为了设备的长期可靠运行,对主、辅机设备制定定期点巡检标准,每班对关键重点设备运行状况进行点检,对发生的问题及时解决;通过对TRT机组多项措施实施和改造、监督,2011年5月后彻底解决了机组振动、轴瓦温度异常、轴端煤气泄漏、发电机绝缘不良问题等较大设备故障;至今再没有出现TRT转子返厂维修的事故。
2.3 探索开停机及运行模式,实施标准化操作
八钢TRT生产运行与维护调整分别属于炼铁高炉、能源热电厂两个生产系统。针对实际,为提高TRT发电量,两家单位积极探索科学合理的TRT开机运行模式,根据A、BTRT机组运行特性,分别制定每台机组的开机方式,转子过临界方式和逆功率运行方式;制定实施了煤气停送标准操作票、启停机操作标准票、逆功率操作调整要求、并针对BTRT转子过临界振动大难以通过的问题,探索出一套可靠有效的操作方式,为TRT开机创造有利的条件;通过制定运行调整方式,使机组在最佳运行方式下工作,不断保证了机组的运行可靠性。
2.4 制定发电量指标,提高TRT开机作业率
参照TRT设计指标、历史平均最好水平和行业先进水平,制定发电任务指标计划,每月制定下达TRT发电量指标,并根据指标计划分解到每天,并根据吨铁发电量指标两台TRT对标分析;使每台TRT发电效率达到最大;在高炉开炉、复风等达到正常炉况条件下,加强与生产调度的信息沟通,尽可能缩短高炉正常生产后与TRT开机之间的时间间隔,在短时间内启动TRT开机运行程序,提高TRT机组开机作业率。
通过各项措施的实施,有效的提高了TRT机组的发电量,吨铁发电量在逐年上升,表1是近3年两座TRT发电量情况对比:
3 节能环保效果
3.1 节能效益
以表1对比数据为例,通过改造和精细化操作维护实施后,吨铁平均发电量每年提高10 kWh,两座TRT2011年发电量比2010年增加近3178万kwh,节约动力煤12700t(注:按当量折算系数)。运行成本低廉,减少外购电量创造直接经济效益1330万元以上。2012年以来,两台TRT的发电量更是有利较大的提高,平均吨铁发电量达到了46.31 kWh,每月发电量近1400万kwh,相当于每月减少外购电量成本580万元以上。全年可节省外购电成本近7000万元。
3.2 环保效益
TRT装置利用高炉煤气顶压差压发电,煤气作为载能介质,由高压经TRT装置进行能量转换为电能后,并入低压煤气用户管网,几乎不消耗外在能源。同时TRT发电等量减少外购燃煤发电,相应减少二氧化碳、二氧化硫、烟(粉)尘等污染物排放量。按节能减排核算,每发1kwh电能,将产生碳粉尘排放0.272kg,产生CO2排放0.997kg;2011年八钢两台TRT发电13064万kwh,折合减少碳粉尘排放3.55万吨,减少CO2排放13万吨。
3.3 减少设备维护费用,提高系统安全性能,降低劳
动强度通过采取以上优化改造措施,基本上解决了高故障率问题,降低了因转子振动不平稳造成的TRT跳车次数,减少电气故障造成的TRT停机时间。提高了系统安全可靠性能,降低了故障停机率和检修率,延长了检修周期,增加TRT机组年运行时间,相应降低了设备维护费用和员工劳动强度。
4 结束语
高炉TRT采取了一系列设备、工艺优化和技术改造措施,取得了明显效果,与改造、调整前相比,吨铁发电量显著提高,但还需要通过在继续摸索、交流和考察,吸收先进经验和做法,不断提高TRT发电量,也为八钢今后新建高炉TRT的使用积累经验。
[责任编辑:王静]
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- haog.cn 版权所有 赣ICP备2024042798号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务