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P305—2井生产情况分析

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P305—2井生产情况分析

关键词:压力 空隙度 气水比 产能 一、基本情况 1.基本信息

p305-2井位于四川盆地川东断褶带黄金口构造带,处于普光2块构造边部,完钻井深6020.00m(垂深:5576.52m),完钻层位为二叠系长兴组。全井最大井斜47.30o,方位331.80o,所在井深5216.00m;总水平位移1162.80m,总方位330.63°。最大狗腿度5.35°,所在井深4358m。固井质量综合评价合格,对该井3510.0~5350.0m井段进行了两次井径测量,有97.0m厚的套管解释为中度变形。

2.测井解释成果

根据测井解释成果得出:长兴组共解释气层118.0m/21n。二类气层30.7m/5n,三类气层87.3m/16n,气水同层10.7m/1n,水层76.1m/4n。

其中飞三段气层不发育,物性差;长兴组气层,孔隙度在2.5-6.7%,平均孔隙度4.26%,孔隙度≥5%的解释点占总数的23.8%,渗透率在0.051-3.612×10-3μm2,平均渗透率0.782×10-3μm2,渗透率均≥1.0×10-3μm2解释点占总数的23.8%。 3.射孔酸压求产

射孔酸压层位:长兴组5788~5850.0m,井段跨度62.0m,累计射孔酸压厚度59.4m/9n。压裂液总量105.6m3,最高泵压62.5mpa,

一般排量1.5m3/min,停泵压力29.1 mpa。

根据取得气样化验情况,气体主要成分为甲烷,甲烷含量77.40%,乙烷0.03%,丙烷0.00%,二氧化碳10.70%、硫化氢10.99%、氮气0.60%、氦气0.259%;h2s含量为157.699g/m3。根据酸化后放喷求产井口油压、温度及气产量等数据得出:8mm气嘴求产油压31.6mpa,产量为36×104m3/d。同时,根据井口压力温度数据折算井底流压计算出无阻流量为94.08×104m3/d。 4.气水关系

p305-2井长兴组有两套气水系统,气水界面分别位于井深58.1m(海拔-5106.6m)、5961.4m(海拔-5159.7m)处。p305-2井射孔井段5788-5850m,距离水层39.1m,距离气水同层(5878.4m)28.4m,开发生产受底水影响。 二、生产情况分析 1.生产现状

2010年10月13日,p305-2井投产。2012年累产气量1.2581×108m3,累产液量0.1957×104m3,采出程度5.04% ,目前采气速度2.92%。 2.生产阶段划分

根据生产曲线、液样组分、关井油压与累产气量变化曲线变化特征,可以划分为以下四个阶段:

第一阶段:残酸返排期,日产气量15万方/天,日产液量由6.4 m3/d 缓慢降至2.5m3/d,液气比由0.2缓慢降至0.16,单位内压

降24.37mpa/108m3,由于射开厚度小、储层物性差、非均质性强、酸化规模小等原因,造成气井开井后油压下降较快,关井恢复时间长等现象。

第二阶段:平稳生产期,日产气量15万方/天,日产液量2.4 m3/d,液气比0.16,单位内压降18.3mpa/108m3 。

第三阶段:出现水侵征兆,日产气量20万方/天,日产液量3.2 m3/d,液气比0.16,单位内压降3.96mpa/108m3。由于底水能量补充,造成油压下降慢的现象。

第四阶段:生产较为异常,日产气量20万方/天,日产液量缓慢增至5.4 m3/d,液气比0.28。由于批处理、更换腐蚀挂片等原因造成4次开关井,出现油压异常下降的现象。采取放大压差携液等措施,目前生产平稳。但此阶段油压下降明显,日产液量及液气比均上升,液样组分中矿化度、氯离子含量和ph值均呈上升趋势,有出水征兆。 3.连通性分析

长兴组存在多个礁体,除普光304-1井与普光305-2井下部礁体连通外,其余礁体不连通,p304-1井、p305-1井、p305-2井气水界面分别为-5168m、-5234m、-5099m。

由静态资料上可明显得出:p305-2井和p304-1井储层连通。结合下面动态资料综合分析,当p305-2关井时,p304-1井生产油压略升高,p304-1井关井时,p305-2井关井油压上升明显。 在2012年两口井的生产动态特征上发现明显的连通性特征。

4.生产异常原因分析

12月12日正常生产情况下(日产气量18万方/天),油压从18.4mpa下降至12月17日的16.1mpa,12月18日采取提高气量至23万方/天排液的措施后,液气比最高为0.48,油压缓慢恢复正常。 4.1再次开井生产后产出液异常增多 4.1.1产出液种类 a、凝析水

在地层条件下以水蒸气的形式存在,采出后由于温度、压力下降而析出。计算p305-2井凝析水含量为0.12m3/104m3,目前该井液气比为0.2,说明产出液以凝析水为主。 b、可动水

当孔隙中含水饱和度大于束缚水饱和度时,有部分水在压差驱动作用下流动。p305-2井的二类气层:5%≤φ<10%, 24%≤sw<50%;三类气层:2%≤φ<5%,38%≤sw<74%,储层中含水饱和度远大于束缚水饱和度。随着生产压差的增大,储层中的可动水会流动出来,随气流进入井筒。 c、底水

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