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泥炭土质软土路基处理施工技术

来源:好走旅游网
泥炭土质软土路基处理施工技术 徐如波 上海浦东路桥建设股份有限公司 上海 201210 摘要:中国援斯里兰卡项目之一的CKE项目采用总承包管理模式,其中一段长7 km的泥炭土路基存在失稳、路肩隆起 等难题。为此,因地制宜,通过砂桩试桩及静载试验来确定各项施工技术参数,进而调整砂桩间距和处理深度,最终 成功地解决了泥炭土软土路基的处理难题,可为今后类似工程提供参考。 关键调:EPC总承包模式;软土路基处理;砂桩(SCP);静载试验 中圈分类号:TU997 文献标志码:B DOI:10.14144/j.cnki.jzsg.2016.07.050 Construction Technology for Soft Peat Soil Subgrade Treatment XU Rubo Shanghai Pudong Road&Bridge Construction Co..Ltd. Shanghai 201210 1 工程概况 斯里兰卡首都科伦坡一卡图那亚克机场高速公路项目 (简称cKE)的KO+O00~K7+197地段为泥炭土软土路基。 斯里兰卡位于亚洲南部,终年如夏,年平均气温28℃。一 年有5个月的雨季,分别为5~7月份、10~l1月份,年平均 降水量1 283~3 321 mm不等。该国建筑资源相对短缺,海 砂资源比较丰富。 砂桩主要是考虑利用本地海砂,能够就地取材,减少运输 成本。砂桩是否能成桩,以及成桩后砂桩单桩承载力、复 合地基承载力是否满足设计要求,成为本项目软基处理的 关键点。 4 砂桩试桩 4.1目的 选取在最不利的土质、水文的地段,进行砂桩试桩施 泥炭土颜色呈褐色、灰黑色;饱和度为饱和流塑状 态;空隙比e为1.3~9.7;泥炭土的厚度为2.2~14.5 m;含 水量wY ̄3o%一300%。 工,判别是否能成桩。在成桩的条件下,由单桩静荷载承 载力试验获得试验数据并提供给设计,作为复核承载力计 算依据;通过复合地基承载力试验来验证设计地基各项技 术参数,从而确认试验桩的各项施工技术参数可以作为砂 桩施工的控制指标。 2 项目组织结构 本项目采用的管理模式为EPC(设计、采购、施工) 总承包管理模式,合同采用“EPC/交钥匙工程合同条件” 的模式。鉴于项目采用的EPC合同模式,我们总包单位专 门成立设计管理部,根据高速公路的施工特点,设计管理 4.2砂桩的施工工艺 软基处理前基底处理一整平原地面(施工排水砂垫 层)一测量放样一桩机就位对中一成孔一加砂、振密,提 拔套管一成桩一28 d后对砂桩/碎石桩进行静载试验一收集 分析试验检测数据一编制试验检测报告一设计工程师审核 报告一总结试桩成果报告一指导SCP正式施工一桩机移位 部组织安排相关专业且一定数量的专业设计人员。业主代 表的主要职责是对我方设计人员的设计方案进行审核,经 过与业主代表协商一致,决定将设计工作分为两阶段进 行。第1阶段是方案设计,第2阶段为施工图设计。 4.3软基处理前基底处理 KO+O00一K7+197段的原地面为沼泽地,为了给施工 机械进入现场提供有效的工作面,采用反铲挖掘机清理淤 泥、杂物、树根等,然后回填海砂的方法纵向向前推进。 待试桩段的原地面整体铺筑一层海砂后,再铺装一层厚 30 cm的海砂作为施工排水层。排水层的作用是为砂桩成桩 后提供横向的排水通道。 3 方案确定 我方设计人员根据地质勘察成果,结合现场进行查 看、调查、测量,在经过计算的基础上初步确定泥炭土的 软基处理方案为砂桩、碎石桩、塑料排水板、方桩。采用 4.4砂桩施工方法 4.4.1第1次砂桩试桩 桩机就位后,采用DZ60A振动桩锤下沉长1 1.4 m的 固建筑麓工·弟38卷·第7期 徐如波:泥炭土质软土路基处理施工技术 西600 mm导管,考虑到反插的施工工艺,导管的桩头采 用2页活瓣(图1)。实际施工过程中,由于 600 mm的 导管遇到土侧摩阻力和端摩阻力比较大,沉管下沉至设 计指定的位置花了近40 min。然后用ZL50B装载机配合人 工向料仓里装中粗砂,试验室人员严格控制砂源,保证 复合地基承载力试验(每处由3根单桩组成),复合地基 设计荷载为300 kN/m ,群桩的顶部采用半径为1.18 m、厚 50 min圆钢板,设计需要荷载1 300 kN。 4.5.3荷载选择 选用混凝土试块尺寸1.0 m×1.0 m×1.0 m作为反力荷 载,每个试块质量为2.5 t,为此总共需要120个试块;还可 以选用营地钢筋作为反力荷载,总计质量130 t。 4.5.4试验方法 运至施工现场的海砂细度模数大于2.6,渗透系数大于5× 10~mm/s。关于中粗砂的渗透系数,参照太沙基的经验公 式 =2d ·e 。装满砂料,采用边振动、边拔管的方案,每 提升1 m,反插1 m,以此来保证砂桩的密实度。拔导管上 升过程中,用铁锤敲打导管的外壁,导管里的中粗砂仍然 不能顺利地下料。 4.4.2第2次试桩 在第1次试桩的基础上,改用DZ90A振动桩锤,活瓣 采用5页活瓣(图2)。桩头活瓣人工合拢,通过旋转机身 将尖头对准桩位,松动卷扬机,使桩尖接触至桩位。启动 桩锤电机使桩锤振动,使导管沿桩位垂直下沉,一直下 沉到设计深度,此过程只花了6~7 min,振动电流显示在 120~145 A之间。加料采用二次投料的方案,不反插。确 保砂桩的充盈系数大于1.2左右。边振动、边拔管,直到 导管全部拔出。由于不同土层出砂的速率不一样,而拔管 速度取决于出砂的速率,因此拔管的速度在不同土层也不 一样。一般1 m分2~3次拔出,每次停振30~60 s,在离地 面1~2 m处应加长振动的时间。整个过程振动电流显示在 130~160 A之间,时间为23 min左右,第2次试桩成功。经 过3~4 d,砂桩成桩的效果比较明显,为地下水排除提供 了垂直的通道,产生了冒水现象。 图1 2页活瓣 图2 5页活瓣 4.5静载试验 4.5.1试验准备 砂桩施工后,应间隔一定时间方可进行质量检验,一 般情况下,地基承载力试验应待孔隙水压力消散后进行, 间隔时间不宜少于28 d。进行试验之前,应具有足够的强 度。使用加载千斤顶的桩的顶面必须光滑,使得施加的荷 载真正垂直于桩轴,桩顶应平整。 4.5.2设计参数 根据设计要求,需对3根砂桩分别做单桩承载力试验, 单桩设计荷载为400 kN/m2,单桩承载力为78.5 kN,桩的顶 部采用直径为0.5 m、厚度为50 mm的圆钢板。2处群桩做 试验用液压千斤顶对准压载块荷载对桩施加荷载, 对逐步施加的垂直荷载做出反应,记录施加的荷载和桩的 变形。持续加载直到施加的荷载达到规定的荷载或减轻荷 载,桩出现明显的变形为止。 4.5.5荷载加载 液压千斤顶正好安装在桩上,使荷载轴向转移至桩 上。(如果是3根群桩,千斤顶将安装在厚50 mm钢板的顶 面)。表面应光滑和平整,使没有高出点导致对桩头过多 应力。按照加载荷载等级表,用吊机辅助添加荷载。 4.5.6沉降测量法 采用千分表来测量桩在施加不同荷载下的位移。干分 表的最小读数或测量精度应不超过0.1 mm,至少使用2个千 分表。安装千分表的护架应为型钢,安装在地上,用钢桩 打入地下。打入桩深度不少于2 m,在密实的地层形成桩的 环境,使得桩在荷载下产生的位移不会影响护架。每次荷 载变化和每一步荷载维持5 min间隔应读取千分表读数,在 加载和卸载循环中都应这样做。测量记录以表格和沉降时 间曲线表示,随时确定总沉降量。每隔l hE用水平仪检测 护架的位置,人员保持记录。 当出现下列现象之一时,可终止试验:垂直变形s急 剧增大,土被挤出或压板周围出现明显的裂缝;总加载量 已为设计要求值的2倍以上;累计的垂直变形量已大于压板 宽度的10%,OPo.21 m。 4.5.7承栽力的确定 根据沉降时间曲线,由设计工程师进行判断,确定承 载力满足设计要求。 5 结语 在砂桩试桩成功的基础上,静载试验的各项参数满足 设计提前下,根据现场不同地质水文条件,由设计工程师 调整砂桩间距和处理深度。砂桩呈正三角形布置,施工过 程中采取隔行跳打的施工顺序。这样更有利于砂桩的挤密 效果。 CKE全线施工近2 000 km有效长度的砂桩,成功地解 决了泥炭土软土路基的处理,节省工期的同时,也节省工 程造价近千万元。该项目的成功实施,为今后类似项目积 累了实践经验。 201 6.7.Building Conslructi。n固 

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