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35kV交联电缆敷设后直流耐压试验时泄漏电流偏大问题分析

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2J 5 后直ij 蒋洪伟 (安徽省大禹工程建设监理咨询有限公司蚌埠蹁大I咖分析 论 一联 父 V 233000) 【摘一要】直流耐压及泄漏电流试验是中压交联聚乙烯(xLPE)绝缘电力电缆敷设、安装完毕后,按照相应规范的要求进行 些试验项目,其目的是为了考核电缆施工质量。然而,在进行该项试验时,如果电缆端部处理方式不当,往往会对试验结 果产生影响。 【关键词】35kV交联电缆敷设直流耐压试验泄漏电流绝缘 合适的试验终端对弱点进行补强改善,}肖除端部表面泄漏 1 概述 电力电缆在电力系统及水利工程中使用广泛,它的绝 缘状况直接影响电力系统的安全运行,因此按照国家相应 规范要求对其进行电气试验,以便及时发现缺陷。在中压交 联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆敷设、安装完毕后,直流耐 压及泄漏电流试验是必做的试验项目。然而,在进行该项试 验时,如果电缆端部处理方式不当,往往会对试验结果产生 影响。因此,正确的试验方法是保证直流耐压及泄漏电流试 验结果准确。 影响,而直接进行直流耐压及泄漏电流试验,很容易产生不 正确的测试结果,误判电缆敷设安装或生产制造过程存在 的质量问题。 4相关试验案例分析 4.1问题的由来 某施工单位曾于2011年3月在安徽省芜湖市龙窝湖 新站进行电力电缆直流耐压及泄漏电流试验,其电缆型号 规格为:YJV一26/35 1×185。3根电缆在敷设、安装后进行直 2直流耐压和泄漏电流试验 对电力电缆进行直流耐压及泄漏电流试验,是检查电力 电缆绝缘状况的一个主要试验项目,直流耐压试验与泄漏电 流试验是同时进行的。与交流耐压试验比较,直流耐压及泄 漏电流试验的优点是:对长电缆线路进行耐压试验时,所需 流耐压及泄漏电流试验过程中,普遍存在泄漏电流偏大情 况,具体如下: (1)试验电压升至78kV(3Uo)时,泄漏电流高达120— 150 A。 (2)施加试验电压5min后的泄漏电流明显地比lrain 试验设备容量小;在直流电压作用下,介质损耗小,高电压下 对良好绝缘的损伤小;在直流耐压试验的同时监测泄漏电流 测量值大。加压1min时为126 A,5min时增至148 A。 (3)升压过程中,泄漏电流随电压升高而急剧上升。 上述测试结果是不符合国家规范要求的,施工单位怀 疑电缆产品存在质量问题,并对该组电缆进行委托第三方 及其变化曲线,微安级电流表灵敏度高,反映绝缘老化、受潮 比较灵敏;可以发现交流耐压试验不易发现的一些缺陷,因 为在直流电压作用下,绝缘中的电压按电阻分布,当电流绝 缘有局部缺陷时,大部分试验电压将加在与缺陷串联的未损 检测,确定电缆是否存在质量问题。在获悉这一情况后,笔 者即对这批电缆产品的出厂试验情况进行了解,其出厂试 坏的绝缘上,使缺陷更易于暴露。一般而言,直流耐压试验对 检查绝缘中的气泡、机械损伤等局部缺陷比较有效。 验项目和结果见表1。从表1可知,产品不存在制造质量的 问题,如果施工单位能按照正常的工艺施工,应不会出现质 量问题。 4.2问题的分析 3电缆端部的电场特性 众所周知,在进行电力电缆的电气绝缘性能试验时,事 为查明问题产生的原因,笔者到该工地进行现场了解 表1 型号YJV一26/35kV IX1 85电缆出厂试验的结果 先要对电缆端头进行处理,电缆电压等级越高,这种处理要 求越严格。对中压XLPE电缆而言,就需对电缆端头的外半 导电层进行一定长度的切削,但由此却改变了电缆端部的 电场分布:引起电缆端部屏蔽切断处电场集中,是电缆试验 及运行中击穿的薄弱环节;附加了沿绝缘表面的轴向电场, 存在沿绝缘表面的放电现象。 经过上述处理的交联电缆端部,如果在试验时,不配用 试验项目 参照标准 试验条件 试验要求 试验结果 1~3pC 局部放电 GB/T 交流45kV ≤10(173Uo)试验 127O6—20O2 pC .(3.5Uo)试验 1 27O6—2O02 91kV,5min 不击穿 交流电压 GB/T 通过 科技论坛ll 和验证。到达施工现场后对电缆的敷设施工情况进行查看, 并对其中的一根电缆按照用户的试验方法进行了复试观 察,相关情况如下: 4.2.1敷设安装情况 3根电缆水平、平行敷设于同一个电缆沟内,经巡线检 果看,似乎是电缆存在质量问题。但升压过程中电缆端部的 放电现象却引起了笔者的高度重视,根据局部放电试验的 实践经验可知,对于26/35kV交联电缆,端部切削外半导电 层约20mm,如不使用试验终端,而将线芯直接与高压线连 接,裸露在空气中升压(交流电压),也会出现上述的类似现 象,但电缆端头接人试验终端后,这种现象完全可以避免和 消除。 4.4验证试验 查,未发现电缆外观有施工损伤现象,排除了电缆施工安装 质量问题。 4.2.2复试试验步骤 (1)将电缆两端外半导电层剥切的70era参照电缆附 为了验证上述分析的正确性,随即对同样等级的电缆 进行对比试验,将电缆两端切削外半导电层约20mm,并将 局部放电试验专用35kV级油杯型试验终端安装在电缆端 部,然后注入变压器油,将屏蔽切口浸没,最后施加直流电 压,并观察泄漏电流的变化情况如下: (1)升压过程中泄漏电流变化几乎为零,波动范围只有 1-2 A。 件制作时,终端外半导电层切削长度,用无水酒精清洁绝缘 表面。 (2)将剥除了外半导电层的电缆两端头用绝缘支架托 起,并距地面约40em,两端裸露在空气中。 (3)试验设备不接电缆,空载升压观察设备杂散电流为 1 I.ZA。 (4)将高压引线与电缆导电线芯相接,铜带屏蔽、钢带 (2)试验电压78kV时,持续5min时的地漏电流为 1 A,lmin时也只有4 A,由此可见,持续5rain时泄漏电流 明显小于1min时的泄漏电流。 (3)升压过程中,泄漏电流无迅速增加现象,也无异常 铠装和试验设备地线分别安全接地。 (5)平缓升压至试验电压78kV(3Uo)的0.25,0.5,0.75, 1.0倍,测试泄漏电流,见表2。 (6)将电压降至零,放电完毕后,关闭试验电源。 4.3复试过程中试验现象的观察 放电现象,相应的试验数据见表3。 从表2、表3使用试验终端前后测试数据的对比情况 及整个事件调查处理过程的分析,最终可确认造成交联电 (1)随着电压的逐渐升高,电缆端部绝缘表面、高压引 线表面及高压引线与导电线芯连接处,开始出现嘶嘶的放 缆敷设安装后直流耐压试验过程中泄漏电流偏大原因是: 施工单位对交联电缆端部外半导电层切削后引起电场集中 电声,电压越高,放电声越大。 (2)当电压超过大约40kV后并继续升压,发现泄漏电 流有一个迅速增大的过程。 的现象认识不清,未采用试验终端来加以改善,从而导致试 验过程中电缆端部发生电晕放电、对地的杂散电流的产生, 以及沿绝缘表面泄漏电流的产生。而需测试的仅仅是电缆 绝缘的径向泄漏电流,即体积泄漏电流。正是由于这两种电 流的产生造成了测试结果偏大,导致施工单位对产品质量 的误判。 (3)电压升到78kV进行耐压试验时,微安表指针摆动 幅度较大,持续时间5min时,泄漏电流可达150 A。 (4)电压升到78kV持续5min,泄漏电流明显大于1rain 的测试值,并有继续上升的趋势。 复试结果与施工单位反映的情况基本一致,从试验结 表2型号YJV一26/35kV 1 X1 85电缆复试的试验结果 直流试验 电压 (kV) 20 39 59 78 采用油杯型试验终端后可降低电缆端头的泄漏电流值 和改善电场分布的主要原因是:油杯内变压器油消除了电 缆端部泄漏电流影响,而油杯内应力锥则可改善屏蔽切口 不同时 的泄漏电流( A) 1min 6 26 48 121 2min l } I 130 3min } f } 133 4rnin ,rnln f 处电场集中现象,降低了试验过程中对地杂散电流的影响, 保证了试验数据的正确性、科学性。因此,在中高压交联电 } I 140 } } 146 缆敷设安装试验中,只有采取有效措施改善电缆端部电场 集中现象,才能获取正确的试验结果和结论。 表3型号 ̄JV一26,35kV 1 X1 85电缆安装试验终端后 试验结果 直流试验 电压 5结语 实践证明:对交联电缆端头外半导电屏蔽层剥切一定 不同时间的泄漏电流( A) 1min } f 2 4 长度,直接进行10kV交联电缆直流耐压和泄漏电流试验是 3rilln } ? } 2 (kV) 20 39 59 78 2rain jinln } } } 3 } 2 } 4min } } } 2 可行的,但对35kV交联电缆是绝对不可行的。建议在进行 35kV交联电缆的直流耐压泄漏电流试验时,必须对电缆端 部采取措施,如配置试验终端,或安装电缆终端后再进行测 试,这样才能保证试验结果的准确性■ (专栏编辑:顾梅) 

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