结合公司三起发电机定子接地保护信号报警、动作跳闸事件,重点介绍事件处理情况,事件发生原因及分析和判断,提出相应的防范措施和相关。发电机出现定子接地故障报警后,应根据现场保护及设备动作情况,及时分析原因,做出准确判断,快速消除设备隐患,保障机组和电网安全运行。
一、前言
发电机定子接地故障是最常见的发电机故障。发电机定子接地后,接地电流经故障点、三相对地电容、三相定子绕组而构成通路。当接地电流较大时,能在故障点引起电弧,造成定子绕组和定子铁芯烧伤,甚至扩大为相间或匝间短路。对于100MW及以上的发电机,特别是水内冷机组,考虑中性点附近定子绕组可能漏水引起绝缘损坏,要求装设保护区为100%、灵敏性高的定子接地保护。当电厂发电机定子接地保护动作时,现场运行及检修人员应及时掌握发电机一次设备及保护动作信息,并立即进行分析、判断和处理,确保机组安全稳定运行。
1、发电机定子接地电流允许值 发电机额定电压(KV) 6.3 10.5 13.8~15.75 18~20 二、事件简述
事件1、2003年8月29日13时29分, #2发变组保护运行中突发“定子接地”信号光字牌,13时31分,发电机定子保护动作跳闸与系统解列。
事件2、2008年03月01日01时56分,#1发变组突然跳闸,首出“定子接地”保护动作,汽机联跳,炉MFT动作。
事件3、2008年12月5日03时17分#1机G盘发“定子接地”报警,检查发电机一、二次设备无明显异常,核对发电机各一、二次电压也未发现异常。
三、事件处理情况 事件1
此次发电机解列,检查为电厂发电机定子接地基波保护动作,这是公司发电机定子接地
发电机额定容量(MW) ≤50 50~100 125~200 300 接地电流允许值(A) 4 3 2(氢冷发电机允许2.5) 1 保护第一次动作。电气人员在负责生产的领导现场指挥下,检修运行人员分成两批人员,按照发电机一、二次设备立即投入查找。继电保护人员核对、校验保护装置定值正常,同时检查发电机定子接地二次回路也正常;高压、运行人员对发电机本体、机端、中性点及发电机封母、PT、CT、避雷器及其附属设备外观进行了检查,没有发现明显异常。为尽快找出设备故障原因,确认发电机能否及时恢复运行,电气负责人员在没有找出具体故障位置采取了以下检测方法:
利用励磁调节器(型号:SWTA,上海华通开关厂)工频柜,缓慢对发电机手动升压至5KV(发电机出口额定电压为20kV,)分别测量发电机电压互感器(20/0.1kV)二次电压,在发电机低电压工况下,查找设备故障点。发电机各组PT的测量结果见表1:
发电机出口侧PT开口二次电压:L622--B600=9V;发电机中性变压器二次电压:S601--B601=10V。
表1:发电机各组PT二次电压值 发电机PT A相(V) B相(V) C相(V) 开口(V) 用途 护专用 测量 注:A、B、C单相电压均为对相应绕组N600测量值
从测量结果,可以初步判断一次设备经过渡电阻接地。重新对所有发电机一次相关设备进行复查,在检查发电机PT发现A相三组PT(在一个柜内)时,PT柜内存在异味,用测温仪测量A相3YH PT线圈外壳及铁芯,温度明显比1YH、2YH高出10℃左右。高压电气设备内部热故障主要原因包括:设备发热时间长而且较稳定,与故障点周围导体或绝缘材料发生热量传递,使局部温度升高,破坏了密封的绝缘材料或金属外壳。通过检测其周围材料的温升来判别高压电气设备的内部故障,故初步认为发电机A相3YH(励磁专用)存在绝缘损坏故障。
将故障PT拖出柜外后,再用励磁调节器的手动调节方式缓慢升压到5kV,测量其余各组PT二次电压正常,并检查发电机一次设备无异常后,将发电机电压升至额定值20kV,于15
1YH 14.3 14.3 14.3 0.1 发电机匝间保2YH 11.2 14.3 18 9 发电机保护及励磁专用 次谐波) 3YH 11.2 14.3 18 / 中性点PT / / / 10 定子接地(三时37分将#2机与系统并网。从发电机因保护跳闸到恢复并网整个处理过程约2个小时。
事件2
发电机保护动作时间在凌晨,时间较为特殊。电气值班人员接到电话后,首先检查发变组及录波器的报告,并立即派人检查发电机本体、发电机机端、中性点、封母附近设备,测量发电机对地绝缘为0,最终发现在发电机机端出线处,励端定子冷却水回水信号管法兰面滴水,落在发电机出线盒上并渗入出线盒内部,导致发电机A相出线绝缘波纹板对地放电击穿。
发现故障点后,电气专业立即组织人员对绝缘受损部位进行处理,并联系汽机专业对励端定子冷却水回水信号管法兰面进行紧固、消漏。用绝缘橡皮垫在法兰下部,避免出现再次漏水影响。待运行做好安全措施后,打开发电机出线盒盖板,用干抹布清除积水,并用酒精清理A相出线绝缘波纹板的电弧灼伤部位,清除灼伤部位碳化物,并涂刷绝缘清漆以填平灼伤部位。处理完毕后,摇测对地绝缘值由处理前的零升至20GΩ,绝缘合格后,恢复发电机出线盒盖板、拆除安全措施。发电机转热备后,利用励磁调节器C柜(型号:GEC-1,北京吉思电气有限公司)缓慢升到发电机电压到5kV后,测量发电机PT二次电压正常,并检查发电机一次设备无异常后,将发电机电压升至20kV,再次确认机组各参数正确无误,各组PT开口3Uo正常,现场无放电声音及冒火等异常后,按照正常并网步序将发电机并入系统。
事件3
#1机G屏突发“发电机定子接地”光字牌,检查发变组保护A、B屏“定子接地3ω”信号报警灯均亮(定子接地三次谐波保护出口方式投信号)。检修人员随后对一二次设备进行了相关检查未发现异常。由于一时未找到故障原因,发电机一直在运行,只能暂时加强对发电机机端、中性点等设备的巡视,加强对发电机电压特别是零序电压的监视。
继电保护人员随后对所有运行机组的发电机机端零序电压(含三次谐波)、中性点开口电压进行了测量和分析,具体数据见表2。通过比较得出,#1发电机中性点的三次谐波电压S601对地有3V左右,但与B601之间电压却只有0.1V左右。
表2:发电机机端、中性点零序电压
机端零序基波电压机组 (V) #1机 #2机 0.54 0.29 电压(V) 1.92 1.77 波电压(V) 0.12 3.05 260 220 机端零序三次谐波中性点开口三次谐负荷(MW) #3机 #4机 0.35 0.29 1.84 1.89 3.12 3.15 210 220 随后,用高压验电笔测量出中性点接地变压器(变压器变比为20/0.23KV)引出线有电,显示值约为700V,即二次电压应为3V左右。因此怀疑#1机发电机中性点接地变压器或电阻可能出现故障。断开中性点隔离刀闸,确认定子接地三次谐波压板退出,做好相应的安全隔离措施,发出《#1机发电机中性点接地变压器及回路检查》电二种票。电气检查人员对接地变压器及并联电阻进行检查,未发现异常。进一步检查发现接地变压器二次线到接地电阻经隔板固定的接头处有生锈松动现象(见故障点3),紧固连接螺栓后,将接地变压器投入运行,测量中性点开口三次谐波电压(S601对B601)有3V左右,此时发变组保护A、B屏定子接地三次谐波报警信号已消失。
四、事件分析 事件
1:发电机机端
A
相经过渡电阻
Rf
发生接地故障:
A小GRf大COB图1:发电机机端侧经过渡电阻接地 (1)当Rf=∞,没有发生接
地故障时,发电机中性点O即为地电位(见图1),3U0为发电机正常运行情况下的基波零序电压值,接近于0;
(2)当Rf=0时,A相发生金属性接地故障时,地电位即为A相机端,此时3U0=-αEA =EA; 式中EA为发电机A相电动势,α为故障点距中性点的距离(全绕组为100%)百分数,因为机端金属性接地故障点,故α=1。
(3)当0 当高压侧发生接地故障时,高压系统中的零序电压通过变压器高、低绕组间的电容耦合传给发电机,可能超过定子接地保护的动作电压。发电机定子接地基波零序电压保护定值为15V(发电机母线接地时PT开口三角电压为100V),本例中发电机A相PT由于某种原因(如受潮、受热)绝缘损坏,引起发电机一次A相不完全非金属性接地(故障点1)时,3U0达到发电机定子接地基波动作定值,保护延时跳闸解列发电机。 发电机PT第一个绕组1YH为发电机匝间保护专用PT,该PT一次中性点并没有接地, ~故障点2发电机出口封母故障点1到主变高厂变1YH2YH3U0N6003YHN600N600QS中性点刀闸L622B600机端开口三角电压接地变压器螺栓连接处故障点3并联电阻S601B601中性点电压定子接地保护图2:PT接线及定子接地保护接线图而是与发电机中性点直接连接(见图2)。本次发电机A相3YH PT定子不完全接地故障时,相当于一次系统出现了对地零序电压3U0,发电机中性点电位相应升高到3U0,因此1YH开口三角形绕组输出应仍为0(即发电机匝间保护不会启动),发电机各相电压对本绕组N600的电压也维持对称,即1YH测量A、B、C三相对本身绕组的N600电压幅值相等。 事件2: 发电机定子接地保护接入的基波3U0电压,取自机端PT开口三角绕组,基波保护范围为由机端至机内85%左右的定子绕组单相接地故障,与三次谐波保护合用,组成发电机的100%定子接地保护。 从本次发电机定子接地保护动作报告及发变组故障录波器事故报告显示,A相绝缘受潮损坏,支撑绝缘波纹板绝缘瞬时击穿至零序电压突增至26.13V。定子接地保护动作时,基波开口三角电压值3U0达52.34V,其零序电压远远超过定子接地保护定值3U0=15V。同时表明本次发电机定子接地基本上是金属性接地。在发电机机端出线处,励端定子冷却水回水信号管法兰面漏水,落在发电机出线盒上并渗入出线盒内部,造成发电机A相出线支撑绝缘波纹板绝缘降低对地放电击穿。因此这是一起典型的一次设备绝缘受损击穿引起保护动作事件。 事件3: 发电机气隙磁通密度的非正弦分布和铁芯饱和的影响,其定子绕组中的感应电动势除基波外,还含有三、五、七次等高次谐波,以E3表示发电机每相绕组的三次 E3~US3UN3Zn0.5Cg0.5CgCs图3:简单的发电机三次谐波等效图Fig. 3: Simple generator triple frequencyequivalent chart谐波电动势。如图3所示,假定发电机每相绕组对地电容Cg分成相等的两部分,分别集中在发电机的中性点和机端侧;将发电机端部引出线、升压变压器、厂用变压器及电压互感器等设备每相对地电容Cs也等效集中在机端。则: (1)发电机中性点绝缘时,发电机正常运行时机端与中性点三次谐波电压之比为:US3/UN3=Cg/(Cg+2Cs)<1;(Zn=∞,相当于断开) (2)发电机经配电变压器高阻接地时,US3/UN3= ZS3/ZN3=d, Zn大小不同,则比值d也不相同,但一般认为Cg、Cs、Zn现场值是基本不变的,则 US3/UN3的比值也就确定下来。 (3)不论发电机中性点是否接有消弧线圈,当距发电机中性点α处发生定子绕组单相接地时,中性点N与机端S处的三次谐波电压恒为: UN3=αE3 US3 =(1-α)E3 见图4. 中性点E3US3=f(α)机端UN3=f(α)E30.51.0α图4:UN3、US3随α的变化曲线图Fig. 4:UN3、US3 along with α changediagram of curves 选用US3动作量,UN3作为制动量,组成发电机定子接地100%保护,当发电机中性点附近发生接地时,三次谐波保护具有较高的灵敏度。公司300MW机组发电机中性点经配电变压器接地,并网前(发电机空载试验)与并网后测得的三次谐波US3/UN3的比值在0.6~0.75范围内,定值整定为0.9左右,(厂家按照1.2倍可靠系数进行整定调试)。从发电机正常运行时,US3/UN3的比值也基本在0.6~0.75附近波动。本例中发电机虽没有发生中性点接地故障,但因中性点接地变压器引出线松动,制动电压Un3为悬浮电位,制动量电压丢失(发变组微机保护采集的数值很小),导致US3/UN3的比值大大超过0.9,最终造成发电机定子接地三次谐波保护动作。 五、防范措施 1、事件1发生后对绝缘受损的发电机A相PT(3YH)进行倍频感应耐压等试验,发现PT泄漏电流严重超标。机组停运后,对其它几组PT也进行了相应的试验测试,发现也有不同程度的泄漏。主要原因为该类PT为分级绝缘型,且PT安装在机0米层,设备绝缘极易受潮损坏。为消除设备隐患,保障主机安全稳定运行,结合机组检修将所有分级绝缘的PT更换为全绝缘型PT。并加强发电机PT的巡检和定期工作,定期测量发电机PT的温度、湿度等。 2、事件2发生后,各专业采取了以下措施:电气专业完善了防止定冷水或其它水源进入隔栅通风口的措施,针对发电机出线箱A相出线支撑绝缘波纹板受电弧灼伤,在机组检修时作了进一步处理,更换A相绝缘波纹板。加强其它机组该部位的重点检查,确保回水管绝缘垫材质,保证机组安全运行;汽机专业全面梳理机组励端定子冷却水回水信号管法兰是否紧固,是否存在可能漏水缺陷;运行人员在发电机负荷变化大时控制好运行操作方式,特别 是在气温、压力急剧变化情况下注意定冷水系统的检查,严防定冷水温度及压力的异常波动引起法兰漏水现象的再次发生。高电压规程要求发电机出线箱隔栅处设有通风口,事件发生后,要求设备管理人员不能生搬硬套规程规定,而应结合现场的实际,灵活应用落实反措,从而最大程度保证主设备的安全运行。除采取上述措施外:现场要求照明充足便于人员巡检,及时发现设备缺陷,杜绝事故隐患。 3、事件事3反映出定期试验及检定工作中存在一定死角。定期工作中应牢记定期试验、检定的三要素:“测绝缘、清灰、紧固端子”,对于发电机中性点经配电变压器接地,除按常规做定期试验检查外,不能遗漏接地变压器及其副方并接电阻的尘土和污垢清扫及连接端子紧固等检验项目;同时要加强设备巡检,如对发变组保护点检工作时,应特别观察记录机组不同运行工况下通道参数的变化和比较,一旦发现异常及时消除。另一方面要加强继电保护人员和运行人员综合素质,提高设备故障时的处理能力。 六、结论及建议 1、发电机发生故障,伴随保护故障报警和跳闸时,应因根据当时故障信号和保护动作情况,按照相关规程要求,灵活应用,并指定一位熟悉电气人员统一指挥,迅速判断设备故障是一次设备还是二次设备造成,然后按照一、二次设备分别进行检查隔离。同时及时打印保护动作、录波器报告进行分析,逐一对发电机相关设备进行排查,切不可慌乱。 2、若机组故障可及时消除,相应保持机组恒速,以方便机组并网;若故障一时不能排除,机组应及时进行停运处理。电气人员应加强对发电机相关设备技术监督和定期工作,掌握同类型机组的故障处理方法,制定相应的防范措施,对存在隐患的设备坚决进行整治和消除,全面提高发电机安全运行水平。 3、建议发电机G盘加装发电机相对地电压监视仪表,便于发电机定子接地故障时观察发电机各相电压波动情况,以利于快速、准确查找判断故障设备。 4、鉴于公司发电机封闭母线微正压装置不正常长期退出运行,建议结合机组大、中修,对发电机封母内部支撑绝缘子、母线设备进行全面检查及清扫,提高发电机出口绝缘,防患于未然。 七、定值整定 1、零序电压式定子接地保护的动作电压,应按躲过发电机正常工况下及恶劣条件下发电机系统产生的最大横向零序电压来整定,即 Udz0=Krel*U0max Udz0—零序电压式定子接地保护的动作电压; Krel—可靠系数,取1.2~1.3 ; U0max—发电机正常运行时的最大横向零序电压 。 影响U0max的因素主要有: (1)发电机的三次谐波电势; (2)机端三相TV各相间的变比及角误差(主要是TV一次绕组对三次绕组之间的比误差); (3)发电机电压系统中三相对地绝缘不一致; (4)主变压器高压侧发生接地故障时由变压器高压侧传递到发电机系统的零序电压。 运行实践表明:最严重时,在发电机系统产生的零序电压可达发电机额定电压的8~10%,即将在机端TV开口三角绕组两端或中性点TV二次产生8~10V的电压。发电机三相绕组对地绝缘固有不一致引起的零序电压,最大为2%,即2V(二次值)。考虑到上述因素,Udz0可取5~15V。 2、在正常情况下,中性点的三次谐波电压总是大于机端三次谐波电压;公司发电机中 性点经配电变压器接地,整定定值时,应选择发电机并网后,在不同负荷情况下测量中性点的三次谐波电压、机端三次谐波电压值,再设定合适的制动系数,从而可以兼顾保护定值的可靠性和灵敏性。 附:发电机变压器组接线示意图 220kVB母线A母线2G01GDL第一套差动 阻抗第二套差动 阻抗 失灵A套母线差动保护B套母线差动保护测量表计电度表T4-1 5P40T4-2 5P4030VA 1250/1AT4-3 5P40T4-4 5P40T4-5 0.530VA 1250/1AT4-6 0.21G01G绕组温度故障录波器主变通风T3-1 5P40T3-2 5P40T3-3 0.540V 600-1200/1A5P20 150-600/1A主变零序保护T5-1GT6-1300/5A 主变零序保护15000/5A测量第二套差动、厂变复合电压过流第一套厂变复合电压过流录波T7-1 0.5T7-2 5P40T7-3 5P20T7-4 5P20第二套差动逆功率失磁失步40VA 1500/5A第一套逆功率失磁失步录波60VA 15000/5A电度表及励磁调节器T2-1 5P20 100VAT2-2 5P20 100VAT2-3 5P20 100VAT2-4 0.2 50VA交流励磁机旋转部分NS永磁付励磁机T3T2T1励磁调节保护及测量匝间、失磁定子接地保护GS测量仪表 录波T9-1T9-2T9-3测量厂变差动、第二套分支限时速断、复压过流第一套差动、分支限时速断、复压过流T8-1T8-2T8-30.5 3000/5A5P20 3000/5A5P20 3000/5A第二套差动对称、不对称、程跳逆功率第二套差动对称、不对称、程跳逆功率T1-1 0.2 50VAT1-2 5P20 100VA15000/5AT1-3 5P20 100VAT1-4 5P20 100VA自动励磁电压调节器AVR20/0.23KV第一、二套 定子接地保护2DL1DL6kVB段6kVA段 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容