系统解决方案 赣≯囊曩 嚣 ≯ 水电站调速器建模试验及参数优化 薛小平’,高峡 (1.雅砻江流域水电开发有限公司;2.华能四川水电有限公司,成都610051) 摘 要:结合电网直流输电、孤网运行对官地水电站调速系统的要求,介绍调速器建模试验及参数优化过程。 关键词:官地水电站;调速器;建模;参数;优化 Modeling Test and Parameter Optimization of Governor in Hydropower Station XUE Xiaoping ,GAO Xia (1.Yalong River Hydropower Development Company,LTD; 2.Huaneng Sichuan Hydropower Co.,LTD,Chengdu 610051,China) Abstract:Combined with the requirement of power system HVDC and isolated network operation on governor system in Guandi hydropower station,the modeling test and parameter optimization of governor are introduced. Keywords:Guandi Hydropower Station;governor;modeling;parameter;optimization 0引言 官地水电站位于四川I省凉山彝族自治州西昌市、 盐源县的交界处.是继锦屏二级水电站之后.锦屏一 级水电站的又一补偿电站 共有4台混流式水轮发电 机组.总装机容量2400MW.2012年3月首台机组投 运。根据国家电网输电规划.官地水电站与锦屏一、二 级水电站作为一组电源.通过西昌平台供电JII渝及经 和现场建模试验参数辨识测出 官地水轮机为东方电机的HLD538一LJ一770型. 额定转速100r/min.设计水头115m.调速器控制系统 采用南京南瑞集团公司生产的SAFR一2000H型水轮 机调节系统,水轮机模型采用刚性水锤的表达式来描 述其动态特性: 告 嵩1.2调速器模型 w (1) 锦苏特高压直流输电工程供电华东 跨区域大负荷输 电.使电网规模越来越大.相应对电力系统稳定控制 提出了更高要求 鉴于机组调速系统在提高电力系统 稳定性中的重要作用.建立与实际相符的模型.及对 相关参数进行辨识至关重要 式中, 为水流加速时间常数;K 为校正系数。 调速器系统调节原理如图1所示.有两个调节 环,前一个为频率主环(改进并联PID).后一个PI调 节为导叶副环,PgV是负荷的给定值 机组运行时主 要采用变结构、变参数、改进型PID控制.具备非线性 鲁棒控制规律.以抑制电力系统振荡.增加电力系统 阻尼。空载运行时,有开度闭环和转速闭环控制2种 调节模式;并网运行时,有开度闭环、转速闭环、功率 闭环控制3种调节模式 l水轮机调速器模型 1.1水轮机模型 从电力系统的角度.根据调速系统的工作原理和 参数实测方便性.可将调速系统的模型分解成调速器 (由控制器和液压放大部分构成)、水轮机和引水管道 几个部分 水轮机和引水管道是被控制对象.发电机 的输出频率反映功率不平衡.具有强非线性.很难通 过实测确定其参数… 官地现场参数测试验证水轮机 模型时,发现 、 与机组运行工况有关,确实无法确 定其参数 而调速器模型的相关参数则可以通过设计 作者简介:薛小平(1975-),工程师,从事大型水电厂自动 控制维护管理工作。 收稿日期:2013—11.03 图1水轮机调速系统 调速器系统增加导叶副环数字PI控制.使导叶 12 WWW.chinacaaa.com 自动化应用 闭环控制更精确,调速系统的动态响应、静特性指标、 开度测量准确性更好 最终控制输出实际上是对应导 叶偏差的增量信号 改进型并联PID控制比经典并联 PID在传递函数上少一个极点.稳定域较宽,具有更好 的动态调节性能 调速器的现场建模和参数辨识主要 针对PID控制进行,PID的传递函数表达式为: G ):—Ko—s2+KeS +Kj (2) 十DDAI了 式中,b 为永态转差系数。 2现场建模试验及参数测试 水轮机调速器所受的扰动分为小波动和大波动 两种 小波动涉及发电质量.是指调速系统受到微小 干扰.系统各参数变化不大.可以将调节系统各环节 线性化.用线性方程来描述的过程 而大波动涉及系 统安全性.是指系统受到幅度较大的干扰.参数变化 剧烈.不能做线性处理的过程C2 3 调速器建模和参数测 试的原理即建立一个可用于参数测试的水轮机调速 系统模型,模拟水轮机调速器受到大、小扰动后的过 渡过程.并录制过渡过程相应的波形 通过对波形进 行分析.从而确定PID控制等相关最优参数.确保调 速器系统的各项调节指标满足国家规程规范的要求 现场建模及参数测试试验通常由以下几部分组成 2.1调速器静特性参数测试 调速器整机静特性测试目的是校核调速器永态 转差系数6 ,测量调速器的转速死区i 测试方法:模拟机组进入并网工况.设置频率主 环参数比例增益为中间值 :10,积分增益为最大值 K=10,微分增益为最小值 =0,频率给定为额定值 =50Hz。开度限制,J=100%,人工死区 =0;调整导叶 开度至50%左右,按一个方向(升高或降低)逐次变化 频率反馈.使接力器全关或全开.每次调节待稳定后 记录当次频率和接力器行程百分值:分别绘制频率升 高或降低的调速器静态特性曲线.每条曲线在接力器 行程5%~95%的范围内.测点不少于12点:两条曲线 间最大区间即转速死区i .静态特性曲线斜率的负数 即永态转差系数6 。 试验后经计算.转速死区为0.006%.满足国家标 准,b 选定为4%。 2.2频率扰动试验 频率扰动试验目的是为了观察机组空载时调速 器的稳定性与各项调节指标.从中选择较好的调节参 数( 、Ki、 ),使调节器品质达到最佳。 测试方法:手动将机组开启至空载,待机组转速 系统解决方案 濑 接近额定后.在触摸屏上选择有水试验界面.输人一 组PID初始参数和当前频率值.确认后再将机组切回 自动;设定不同的K 、Ki、 参数,输入不同频率阶跃, 进行空载扰动试验.根据记录的动态调节曲线.选择 动态稳定调节过程中效果最好的K。、 、 参数。 试验后选择调速器空载运行参数为K :3、Ki=0.2、 Kd=1。 2-3接力器关闭规律试验 接力器关闭规律试验目的是测量主接力器最短 开机时间 和关闭时间 接力器最短开启和关闭时间不是一个可调节的 参数.特别是最短关闭时间.它是由机组的调保计算 决定的[3]。在调速系统受到大扰动时,为确保机组过渡 过程中的安全 即解决水流惯性、机组惯性和调节性 能三者的矛盾。需进行调保计算 官地水流加速时间 常数 值较大,为满足rjro(水流加速时间常数与机 组加速时间常数的比值1≤0.4.将导叶设为两段关闭. 拐点值整定为55% 测试方法:手动操作调速器液控柜开度增加按 钮.使接力器快速从全关至全开位.录制接力器位移 输出的过程以测量 :手动操作紧急停机电磁阀,接 力器快速从全开至全关.录制接力器位移输出过程以 测量 。 试验结果显示最短开机时间r,D为20s.最短关闭 时间为10.5s 2.4调速系统带负载一次调频试验 一次调频试验的目的是为了发挥水力发电机组 调频能力,使水轮发电机组随时适应电网负荷和频率 的变化,提高电能质量及电网频率的控制水平.保证 电网及发电机组安全稳定运行 测试方法:分别设定不同参数组.用频率发生器 改变输入调速器的频率.模拟改变网频:分别于额定 网频基础上施加正、负阶跃偏差频率信号(±0.1OHz、 ±0.15Hz、±0.20Hz、±0.25Hz等),对模拟网频、有功功率 和导叶开度信号进行录波,以测量调速器动态响应时 间。 试验结果:当开度模式与功率模式皆选定 =7、 K。=5、Kd=O,电网频率超过50_+0.04I-Iz时,机组能够正 常参与网频的调节.动态响应参数指标能够满足一次 调频运行管理规定中相关要求 一次调频限幅设定额 定功率的10% 2.5调速器甩负荷试验 甩负荷试验是在突甩负荷情况下.记录动态调节 过程.从而测试调速器的速动性及其动态调节品质 自动化应用 2014 3期 l3 系统解决方案 曩臻 謦嚣j 瓣 臻 臻 此试验测量调速器不动时间、最高转速上升值、蜗壳及 尾水压力上升值、调速器调整时间和调整次数等参数 测试方法:通过机组甩25%负荷波形图,直接求 出接力器不动时间 (以发电机定子电流消失或转速 上升到0.02%为起始点.到接力器开始运动为止):其 他值分别通过甩50%、75%、100%负荷波形图得到。 试验结果:接力器不动时间 :0.1S, 和各项调 节动态指标满足国标要求.. 3建模参数优化 官地地区电网接线构架故障后.官地电站孤网运 行的可能性较大 孤网运行时频率波动较大.对调速 器控制频率的性能要求更高 根据实测调速器模型参 数计算.孤网运行模式中的频率振荡呈发散趋势.官 地电站调速系统参数必须优化 为保证电力系统及机 组开启时引水系统压力管道安全.确定官地调速系统 优化开启时间不大于15s:考虑全程快速关闭时蜗壳 压力上升、转速上升及尾水管真空度对机组安全的影 响.确定时间不大于lOs.一次调频限幅值不小于20% 额定有功功率 优化后系统故障情况下的孤网频率仿 真如图2所示 注: :15s,T,=lOs,限幅为20% 图2调整调速器参数后,系统故障后的孤网频率 3.1调速系统优化方案 (1)提高液压执行机构的响应速度:一方面调整 调速系统主配压阀限位螺母.从而缩小正常调节时的 开启和关闭时间:另一方面.由于分段关闭阀采用机 械反馈滚轮行程阀作为先导控制阀.先导控制阀与主 阀之间的距离引起分段关闭阀动作滞后.难以保证在 拐点55%左右时投入第二段关闭.故将先导阀更换为 电磁阀减少分段整定值和实际动作值之间的偏差.优 化整定值在55%附近.从而满足各种丁况下的关闭速 度要求 两段关闭电磁阀控制流程设计为:正常减负 荷关机.不投入分段关闭电磁阀:事故和紧急停机流 程中.当导叶到达拐点位置时投入两段关闭电磁阀.若 14 WWW.chinacaaa.com 自动化应用 在导叶拐点位置以下甩负荷.不投入两段关闭电磁阀 (2)适当放大一次调频限幅.增加调速系统的一次 调频能力 从现场测试数据分析.调速器在小扰动情况 下液压系统的响应速度偏慢.需要提高调速系统中导叶 副环增益及调整液压系统比例伺服阀放大板的增益 f3)完善调速系统的孤网运行模式 调速器系统 中已经设计了针对孤网模式的调节模块程序.在监控 程序中增加一个启动孤网模式的开关量.即由监控系 统综合判断后.输出给调速器系统孤网模式信号.投 入调速系统孤网调节 (4)优化调速器PID调节参数 由于对调速器开 启和关闭时间、液压系统增益做过调整,需要对调速 系统负载情况下的PID参数进行优化.主要包括开度 模式和功率模式两组PID参数 3.2参数优化后的实测及仿真计算结论 经过硬件改进和软件优化后.分别在开度模式和 功率模式下进行调速器建模动态试验 现场试验导叶 全开时间降低为14.5s(见图3).全关时间降低至9.6s (见图4)。执行机构速度有所提高,在5%阶跃扰动下, 上升时间由3.7s降低至0.9s 一次调频开度限幅为 13%.对应功率限幅约140MW(23%额定有功功率) 对实测结果进行仿真校核.结果表明.优化后调速系 统动态性能得到增强.实测建模结果能反映调速系统 的实际动作特性 ■:舞 0 摹 丰 l £ 髑 ~ 一 鬻~ 图3优化后导叶全开录波 图4优化后导叶全关录波 (下转第21页) 系统解决方案 鹾 拿毒 蠢◇囊≮曩 童0 叠i ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ m 5 ∞ 载功率( ・ )不变,取5组数据记录于表5。 7机械特性 表5弱磁调速相关数据 逐渐调小RDG,同时记录n、 ,断开K3,记录其空 mA 70 90 110 130 145 161 载转速n,n一 关系如表6所示。直流他励电机机械特 n/(r/min) 2157 1903 1646 l631 1571 1566 性曲线如图6所示。 1./mA 450 389 332 320 312 310 表6 n—T关系表 电机转速及电枢电流随励磁电流的变化趋势如 n/(r/min) 1664 1645 l642 1640 1635 1630 图5所示。弱磁调速过程中,由于励磁电流减小,电机 T/(N・in)0 11.7 14.2 15 2 16.4 20.2 转速上升。由此可推断当励磁为零时,转速无限大,导 67O 致“飞车”。并且在此过程中由于励磁减小,反电势跟 皇 660 暑 650 随减小,造成电枢电流增大。 640 剥 粹 630 基 620 6lO 600 负载转矩/『N・m1 图6直流他励电机机械特性曲线 8结语 在一个电路中.实现了电机拖动部分的降压起 动、全压起动、电枢回路串起动电阻起动、正反转控 制、反接制动、弱磁调速、机械特性等实验。 参考文献 [1]任艳君.电机与拖动[M].北京:机械工业出版社,2010 (上接第14页) 5Hz:同时完善逻辑,在孤网运行模式时调速器自动 调速器在联网模式下仿真优化的参数为K =3、 将控制参数切换到此套运行参数.以保证调节的可 K =1、Kd=1、 u==4%,一次调频死区0.05Hz,一次调频无 靠性与稳定性。 限幅 在此参数配置下.电网故障后孤网频率最大偏 4结语 差约0.88Hz.且振动收敛 3.3孤网模式下的参数优化 通常水轮发电机组调速器建模试验及参数测试 模拟电网孤网运行.调速系统采用正常运行负 结果.满足国家规程规范对调速系统调节性能指标的 载PID时.电网出现了低频振荡现象 系统进入孤网 相关要求即可 官地电站通过建模及参数优化.提高 运行模式以后.负载模式发生改变.导致电网的特性 了调速器系统快速响应的能力.增强调速器系统适应 发生了很大的变化.正常联网模式下使用的负载PID 孤网运行的能力.不仅满足相关国家标准.而且满足 参数不太适用于孤网模式。正常联网的控制参数为: 电网对电站调速系统快速调节及稳定运行的要求 。=3、Ki=1、Kd=1、B。=4%,一次调频死区为E=±0.05Hz。 参考文献 从参数上来看,积分增益K 取值偏大,死区偏小。孤 [1]刘昌玉.水轮机调速系统建模与参数测试[A].2009中 网模式下.系统频率波动较大.导致PID调节的速度 国水电控制设备论文集『C].2009 过快、出现超调现象.从而造成系统来回低频波动 f2】彭天波.水电厂调速系统建模参数测试与现场试验方 因此.调试并优化出一套适用于孤网运行模式的运 法[J].湖北电力,2009,33(1):40—42 行控制参数: 。=3、 =0.2、 =1、B。=1%、E=±0.2~0. [3]魏守平.水轮机调节 .武汉:华中科技大学出版社,2009 自动化应用 2014 3期i 2l